精品文档---下载后可任意编辑2024 年大学生金工实习总结 5 篇2024 年大学生金工实习总结 1 经过两星期的金工实习,本人受益匪浅,学到了众多生产技术
实习的第一天,本人参加的是钳工,是最苦最累的一天
钳工的工作十分简单,技巧性不强,却十分损耗体力
我们先要把工件的一个圆面磨平
仅此几个工序就耗去一个上午的时间
再在一个表面画好一个正六边形,把圆面磨成六个边,又耗去两个小时
再打孔,打螺纹,磨圆
辛苦了一整天,终于完成了一个螺母
听老师说,那些工具都已经有七八十年的历史,本人想,在那个年代,最熟练的老师傅一天也只能生产两三个螺母,生产力十分落后,而一个螺母的价值简直微不足道,工人们的生活水平可想而知
实习的第二天,本人参加的是车工,是相对舒适的一天
以前本人难以想象机械加工的工件公差会如此之小
刀片的磨损,零件的松动老化,设计的偏差,机械被制造时的偏差,都是影响工件加工精度的因素
不过当本人看到车床有精密的标尺时,以上因素的影响就微不足道
熟练的老师傅可以把一小格三十等分,其精度已经够高了
老师要求我们的公差带为-0
01 毫米,相比起老师傅就逊色多了
车床加工的刀具为高速钢,固定工件的转盘转速为每分钟 300 转
先对刀,再粗车,每次进四格,进刀速度为 S3,当剩下 0
5 毫米时,开始精车,每次进两格,进刀速度为 S1
每车一次要用千分尺测一次
本人在失败一次后,第二次就达到公差要精品文档---下载后可任意编辑求范围了
实习的第三天是铣工,这天的工作比较简单
老师要求我们把一个圆柱体加工成一个长方体
先把圆柱体压紧,用铣刀往下加工四毫米,再换另外一面,作同样的操作
两面加工完后用游标卡尺准确测量,直至加工到厚度为 17 毫米
这样便可以加工另外两面
加工过程中,由于铣刀与工件摩擦,需要加机油润滑并散热
铣床虽然比较旧了,但从一些细节可以看出设计