水泥厂常见事故的处理措施 1 生料喂料秤故障 2008 年6 月4 日13∶36 左右,某厂入窑生料喂料计量秤出现故障,入窑生料由325~470 t/h 忽大忽小波动,入窑斗式提升机电流由107~137 A 波动,导致分解炉出口气体温度在860~945℃之间波动,给稳定窑的热工制度带来很大困难;同时严重威胁预热器的安全运行
生料均化库底失重仓仓重与平时相比没有异常变化,据此首先排除了由于库底斜槽下料不畅而影响失重仓仓重,从而影响入窑生料喂料计量秤计量准确的可能
通过查看压缩空气的压力,排除了因压缩空气压力低导致入窑生料喂料计量秤计量失控的可能
电器巡检工检查后发现,入窑生料喂料计量秤的电磁阀已损坏,导致气动阀阀门开度在0~100%之间频繁变化,从而导致该秤出现忽大忽小的波动
采取的应急措施如下: (1)将高温风机的转速由870 r/min 提高到 890 r/min,防止预热器因来料量忽大忽小而出现塌料和堵塞
(2)降低窑速,由3
8 r/min 降低到 3
4 r/min,防止跑生料
(3)窑头喂煤量由11
5 t/h 增加到 12 t/h,提高烧成带温度,留火待料,确保熟料质量不受影响
(4)在电器工作人员去设备库寻找电磁阀备件,气动阀阀门开度到100%的时候,迅速将气动阀进气管拔掉,以减小入窑生料喂料量的波动(此时波动值在388h~420 t/h,入窑提升机电流在120~130 A 之间波动),情况明显好转
(5)更换电磁阀,接好气动阀的进气管,恢复正常生产
2 预热器堵塞 预热器堵塞绝大部分时间发生在投料后不久、窑操作不正常、热工制度不稳、系统事故较多导致开停窑较频繁、结皮跨落、漏风严重、机械故障造成的堵塞时
预热器堵塞后,若发现不及时,有可能从下料管堵到预热器锥体,甚至堵满整个旋风筒,给预热器清堵带来极大的困难
有些厂家不得不采用存在安全隐患的爆破方法清