质量改善计划一、当前状况分析:1
目前生产部人员整体水平偏低,员工技能匹配度还需要全面提高,质量意识淡泊;2
产线员工对产品标准化操作执行力度不够,自检、互检、专检执行不到位;3
产线产品防护措施不全面,员工对产品防护执行不到位;4
现有检测设备、工装智能化程度较低,测试过程多以人为判别,存在漏判错判风险;5
关键供应商的出厂质量控制不够严格,导致部分物料质量稳定性不好;6
进货检验方法、成品检验方法过于复杂,检验执行过程中难度较大;7
生产过程质量控制的执行、监督不到位,对过程质量控制的指导性不强
二、上半年质量异常的分析汇总1
NT8118 产品芯片方向焊反 1 只:该产品线路板上的 U2 芯片为贴装工艺,兀件在贴装过程中出现器件抛料,该元件需手工摆件,人为摆件时出现此芯片方向错位现象;此产品流向装配工序后,焊接人员目检未及时发现芯片方向错误,导致此产品装配成成品流向成品测试工序;成品测试工装为一拖八检测模式,检测人员同时对 8 只产品测试,需同时观察产品 LED 灯光变化实行判定合格与不合格,测试人员未及时发现此产品在测试工装上显示的测试结果,导致此异常产品流向市场;异常分析及纠正措施:①
通过优化贴片机吸取位置程序,避免了兀件抛料现象
② •加强贴片人员岗位技能,强化目检作业要求,后续 SMT 引进全自动光③•学检测AOI 设备,实现 PCB 线路板的自动检测,避免人为目检出现的漏检现象;④ •对成品检测人员进行岗位技能培训,严格执行检验作业标准;⑤ •对该产品检验工装上显示字样颜色进行区分,提高人为观察时的误判
⑥ •对库存产品进行不定期的抽检,确保产品质量
NT8295 闭门器接线端子反向,无法正产接线:该产品 JXB 板上配接四联端子,端子插接时,插接人员未严格按照作业标准进行插接,成品装配过程中,装配人员未做到自检确认,成品测试工装为下