1. 脱硝系统在已调研项目中,脱硝系统多采纳低 NOx 燃烧器+SCR 催化剂的组合方式,该类系统技术成熟,运营可靠。执行超净排放的燃煤电站与常规电站相比较,脱硝系统区别重要在于 SCR 催化剂的填装层数,改造工程多将原有的 2+1(2 层填装,1 层备用)层催化剂直接更改为 3 层所有填装,部分电厂(华能高碑店、华电永利)采纳 4 层 SCR 催化剂。改造后系统脱硝效率可以提高至 85~90%,采纳现有技术可以满足超净排放NOx<50mg/Nm3 规定。2. 脱硫系统在已调研的电源点中多燃用中低硫煤种,其中执行超净排放指标的电站燃煤含硫量为 0.41~0.89%,对于新建机组,相对于常规脱硫系统采纳的新技术有:双托盘、性能增强环、增长喷淋层、增长浆液泵等,对于改造机组,多采纳增长一座吸取塔的方式,改善后系统脱硫效率达成98~99%,可满足超净排放 SO2<35mg/Nm3 的指标规定。3. 除尘系统实现超净排放指标的电厂中,除尘系统分为两条技术路线:① 烟气冷却器+五电场低低温静电除尘器+高效除尘 FGD+湿式静电除尘器;② 五电场旋转极板静电除尘器(末电场采纳旋转极板 )+高效除尘FGD+湿式静电除尘器。调研结果显示,此两条路线均可满足超净排放PM<5mg/Nm3 的规定。案例分析超净排放技术是燃煤电厂执行以天然气为燃料的燃气轮机组的大气污染物排放限值,如下表所示。1. 浙能嘉兴发电厂1.1 工程概况嘉兴发电厂现共有 8 台发电机组,总装机容量 50MW。一期装机容量为 2 x 3MW, 1995 年 12 月投产发电。二期工程装机容量为 4x6MW, 2025 年 10 月所有投产发电。三期装机容量为 2 次 10MW, 2025 年 10 月所有投产发电。本次调研内容为三期工程,2025 年 6 月完毕了 2 台机组超净排放技改。1.2 烟气解决技术除尘:采纳低低温除尘+湿式电除尘技术,烟囱出烟尘浓度<2.1mg/Nm3。脱硫:采纳石灰石-石膏湿法脱硫系统,改为 3+1 台浆液泵,增长一层托盘变为双托盘脱硫塔,除雾器改为一级管式除雾器+两层屋脊式除雾器。烟囱出 SO2 浓度<17.5 mg/Nm3。脱硝:采纳“超低 NOx 燃烧器+增长预留层新型改性催化剂”。烟囱出 NOx 浓度<39 mg/Nm3。1.3 下一步改造计划:已实现超净排放,暂无新改造计划。2. 浙能六横发电厂2.1 工程概况浙能六横电厂是全国首个离岸海岛大型燃煤火电厂,规划建设 4 台 10MW 超超临界机组,一期工程建设 2 x 10MW 超超临界。在 2025年 7 月正式投入商业运营。试运营期...