过深厚粘土层补充施工技术安全措施一、概况 山东省生建煤矿主井设计生产能力 0.45mt/a,采纳主井开拓方式,冻结法施工,冻结深度 488m,现主井筒外壁已掘砌施工至-430.3m,距下段深厚粘土层 7.6m,为了进一步保证安全顺利地通过该段深厚粘土层,特编制本补充措施。 二、技术特征1、粘土层位置及特性 据主井检查孔柱状图资料,粘土层位置在-437.9~-457.78m,层厚 19.88m。 该层粘土特性:上部棕黄、灰绿、灰白色,中部以灰绿色为主,夹紫红色,下部以灰白色为主,夹绿色,呈半固状,有滑感,含少量姜结石及石英小砾石。2、技术特征 该段设计掘进断面 49.61m2,壁厚 800mm,铺设泡沫板厚度 75mm,砼标号 C55,外井壁结构为双层钢筋砼结构,内排竖筋、环筋 Φ25 mm,@300×300 mm,外排竖筋、环筋 Φ25 mm,@300×300 mm,联系筋φ8 mm,间距 600mm。 注:技术参数如有变动以设计院设计更改为准。3、冻结情况 据特别工程公司济西制冷冻结工程日报表,目前井帮温度(测点深度-430m),N:-12.2?C, S: -10.8?C, E: -7.8?C, W:-11.5?C。测温孔温度-25.7?C/-410m。现工作面已全断面冻实。 三、施工方案1、方案比较 方案 12.2m 段高 整体金属模板 优点: 主井队大模板施工经验较成熟,脱模、立模时间较短,接茬少,合茬质量好,井壁成形质量规整,整体性好,能保证连续作业。 缺点:2.2 m 段高掘砌时间较长。 方案 21.2m 段高 井圈绳捆金属模板 优点:1.2m 段高掘砌时间较短、支护及时。 缺点:①不能连续施工,刃角处井帮暴露时间较长; ②接茬多,井壁整体性差,成井质量差;③工序多,安全因素差,支模、拆模时间长;④钢筋搭接增多,钢筋消耗量增大;⑤整体模板需拆除升井,以后还需下井安装影响时间较长。 通过方案比较:虽然方案 2 掘砌时间较短,由于不能连续施工,造成段高总施工时间与方案 1 基本一样,且小段高井壁接茬多,整体性差,安全因素差,钢筋消耗增大,过深厚粘土层优选方案 1 进行施工,只有在井帮位移量大且方案 1 掘砌时间较长的情况下,方考虑采纳方案 2 施工。2、停止掘进、套壁 当出现异常情况时,如大面积片帮、冻结壁严重变形,已施工的外壁突发性变形破坏,危及施工安全等现象时,应当立即停止掘进,封闭迎头,进行套壁工作。 四、过深厚粘土层综合治理措施1、加强施工组织管理,加快施工速度,减少井帮暴露时间 由于粘土具备突变性和流变性,且随暴露时间的增加其变形位移速度加快...