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镉精炼系统优化改造

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镉精炼系统优化改造镉精炼系统优化改造 摘要:通过两年的生产实践,对精镉系统进行改造和优化升级,不但提高了精镉的直收率,而且有效解决了精镉系统长期存在的废水、废气、废渣的排放问题,同时变废为宝从废渣中提取镉,不但增加了企业的经济效益,同时也解决了环保问题,产生了极大的社会价值。 关键词:精镉系统 优化改造 实践 1 前言: 河南豫光锌业有限公司目前有两套 10 万吨电锌系统,每个系统都有一个粗镉回收系统,可以将系统中存在的镉进行富集回收,年产粗镉团 950 吨。两个镉回收系统中的镉团均进入精镉系统进行熔铸,最终形成精镉锭。原精镉系统生产工艺为:粗镉团、火碱、还原剂一起在还原炉中加热、熔化,最后由人工手工浇铸铸成精镉锭。在此过程中,会产生一定量的碱镉渣,其主要成为火碱、镉粒,由于无法进行回收,年造成直接经济损失达 48 万元,同时由于镉为重金属极易造成环境污染,改造后增加水淬工艺,完成镉粒回收同时解决环境污染问题。 2、工艺、设备配置及前期存在的问题: 2.1 工艺流程及参数: 精镉改造前工艺 精镉改造后工艺 从上面两套工艺流程图不但了解到镉冶炼的两套工艺,而且知道了两套工艺的主要差异:改造前该生产工艺存在四个缺陷:其一是镉直收率仅达到 86%,与国内同行业企业相比较明显较低。在精镉生产过程中,产出大量含有较多明镉颗粒的碱镉渣,该渣堆存既直接影响精镉直收率又造成环境二次污染;其二是产品质量不稳定,外观挂花甚至出现黑斑;其三是在还原熔炼过程中,产生大量的烟尘,原有除尘设备收尘效果较差,造成车间内空气极差,严重威胁操作工人的健康并污染大气及周边环境;其四是工人劳动强度较大,在精镉生产过程中,操作员工需用舀勺将碱镉渣及粗镉液舀入模具中,平均每天需在炉前舀 3 吨左右。改造后增加水淬工艺,实现镉粒还原冶炼完成对镉的进一步提取和回收,同时解决环境污染问题,经测算每年新增收益 45 万元。。 2.2 设备配置差异: 改造前: 两台粗镉还原炉,单台日产量为 1.5t,一台粗镉熔化炉,一台精馏炉,一台熔铸炉,一台收尘风机,电机功率为7.5KW,风量为 13000m3/h,一套废气处理系统,一处碱镉渣堆存仓库,原精镉车间布局图(图 1): 改造前精镉车间布局图(图 1) 改造后: 一台粗镉还原炉,单台日产量为 5t,一台粗镉熔化炉,一台精馏炉,一台熔铸炉,一台收尘风机,1 个水淬搅拌池及搅拌器,一个溢流池及污水泵,电机功率为 1...

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