第1页共15页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共15页豆腐营城中村基坑工程监理工作札记第一篇:既有建筑注浆一、注浆概况豆腐营城中村改造项目北区为三层地下室,基坑开挖深度11.5m,周边共有7幢砖混结构建筑。其中,五华工商局第2幢为六层住宅楼,已建成约20年,离基坑最近,其山墙外墙面与基坑内壁距离为2.5m。基坑采用旋挖灌注桩加锚索形成桩锚支护结构,采用在支护桩间深搅桩、支护桩外三重管摆喷桩高压注浆形成落底式止水帷幕,帷幕深度17m。2009年12月初高压注浆结束时,有一栋楼沉降达到12mm,在基坑开挖至约4m深时,经专家论证决定对该栋地基注浆,自2009年12月下旬起开始对该楼地基采用∮48×10000mm钢花管注浆,至2010年1月下旬结束注浆,共四次,注浆周期约1次/10天,注浆量约为每次40t水泥,共注入水泥约160t。第一次注浆后,沉降量由12mm增加至24mm,第二次注浆后沉降量由24mm增加至35mm,第三次注浆后沉降量由35mm增加至43mm,第四次注浆后沉降量由43mm增加至54mm,平均沉降速率为1.4mm/天,沉降量和沉降速率皆达到报警值。停止注浆后至今一年,该部位未再增加沉降。五华区工商局2幢高压注浆止水帷幕钢花管旋挖桩支护桩基坑第2页共15页第1页共15页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共15页高压注浆止水帷幕与钢花管土钉注浆示意图二、监理认为此次注浆不妥,意见如下:1、原因分析1)、高压注浆:高压注浆深度范围原建筑物地基为粘土、有机质粘土、粉质粘土、粉砂,在建筑物附加荷载下已固结沉降稳定。基坑止水帷幕施工时,高压注浆紧贴建筑物基础外连续进行,并在2天左右结束,破坏了地基土体结构,形成一条破碎带,在地基破坏后至注浆形成的水泥土强度尚未恢复至原地基土体强度以上时(约需7天),地基土体竖向应力不变,而水平向应力减小,造成地基竖向变形和水平变形增加。故高压注浆后建筑物产生一个较大的沉降量和沉降速率。2)、钢花管注浆:钢花管注浆深度范围土层为粘土和有机质粘土,注浆土层埋深约4至5m。一是注浆过程中及结束后水泥土强度尚未达到原地基强度时,对注浆影响范围的地基土体造成破坏,二是注浆加入约160t水泥,对地基土产生一个局部附加荷载,故每次注浆皆产生一个较大的沉降量和沉降速率。3)、钢花注浆异常现象:钢花管注浆过程中,多次发现注浆压力突然消失,疑为地基内存在溶洞、古河道、旧城排水河、地下废墟、日本人的炸弹坑等,经现场踏勘,发现为所注浆液(击穿排水沟底时压力为1MPa)击穿建筑物周边排水沟底而涌入排水沟所至。2、建议1)、基坑止水帷幕在原有建筑持力层范围内高压注浆时,不可连续进行。宜每隔7天左右进行一根桩的注浆,且后一根桩应与前一根桩间隔一定距离。最好通过试注浆对周边环境进行变形和位移监测,以确定合理的注浆间隔时间、注浆顺序、注浆材料、注浆配合比等施工参数。2)、在原有建筑物下钢花管注浆:一是同样应遵循上述要求。二是要准确掌握其地基变形允许值,合理确定原有建筑地基加固的必要性。以上述六层楼的砖混结构建筑为例,其地基土为中、低压性土(原为中、高压缩性土,因在建第3页共15页第2页共15页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共15页筑物附加应力下已固结沉降稳定),局部倾斜允许值为0.003(局部倾斜指砌体承重结构沿纵向6-10m内基础两点沉降差与其距离的比值),整体倾斜允许值为0.004(整体倾斜为建筑物自室外地面起算的建筑物高度与建筑物纵向或横向两端点距离之比值)。而上述建筑在高压注浆后,其局部倾斜和整体倾斜皆远未达到限值。3)、当在原有建筑物地基持力层范围进行止水帷幕施工或地基注浆加固时,应根据对地基的扰动情况、注浆所产生的附加荷载及注浆体强度效应导致原有地基应力场改变而对原有建筑变形或位移进行验算,优化施工方案和确保原有建筑物安全。第二篇:内支撑一、背景:鉴于北区周边建筑--五华区工商局2幢在钢花管注浆后沉降量和沉降速率皆达到报警值,2010年1月27日,经专家论证后,将该部位基坑桩锚支护结构改为桩加内支撑支护结构,以避免桩锚结构...