ABPF700变频器在起重机改造中“一机多用”1引言:起重行业变频调速控制系统在国内的应用起步较晚,但经过多年的实践和应用,加之高性能变频的出现,目前,其应用控制技术已日臻完美
而各大知名变频器生产商的竞争重点不但于局限产品的基本或通用功能上,而更是是强调各自产品的与众不同功能和应用特色上
本文介绍ABPowerFlex700变频器在起重机改造中的实际特色应用
2控制系统和硬件设计2
1工程背景与工况介绍我公司机加工车间新购一批德国精密磨床,该厂房原料搬运先前采用的是起重量为20/5t绕线电机控制的常规桥吊,各机构运行在运行时,电机皆为定子全压配合转子切电阻方式启动方式,启停相对较“猛”,冲击较大
由于该吊车不具备调速功能,不能实现低转速满转矩下的长期运行;尤其物料在需要在低速慢放定位时非常困难,吊车司机难于操控,往往对数控机床造成很大伤害,且存在安全隐患
鉴于以上情况公司决定对该吊车电控进行变频升级改造在充分考虑此次改造经济性,实际工况要求以及技术性能和特色后,我们最终选择AB公司PowerFlex700变频器,充分利用了该变频器起升转矩校验功能以及能够存储三组完全独立用户参数(包括辨识电机模型)的特点,智能切换调用各运行机构参数,实现吊车控制工艺要求
2系统方案和硬件组成2
1系统方案原理(一台变频器分别控制主钩、副钩、小车三个机构)①切换变频输出侧3个接触器实现三机构电机选择,见图1
控制系统主回路原理图②三机构切换条件及抱闸控制逻辑原理图,见图2
机构选择及抱闸控制原理图③数字量输入给定与调用存储器三组独立用户参数,分别控制三机构,见图3
速度指令给定及三组用户参数切换原理图2
2系统硬件组成变频器:2220BC072AOAYNANCO+20-HIM-A3+20B-ENC-1(配内置制动单元,数字操作面板,编码器模块)主钩电机:YZR2