第1页共14页目录一、前言二、概述2
1100t直流电弧炉工艺概述2
2100t直流电弧炉除尘系统工艺三、原理分析和失效形式3
1问题提出3
2失效形式3
3分析问题四、方案提出和实施4
1方案提出4
2实施方案五、结论5
1实施后的经济效益5
2社会效益5
3结论六、参考文献七、小结第2页共14页100T直流电弧炉除尘系统改造关键词:烟道、积渣、爆炸、风量不足一、前言宝钢集团上海五钢有限公司炼钢厂100t直流电弧炉是五钢公司90年代中期从德国GHH公司引进并于1997年3月28日建成投产的短流程生产线
100t直流电弧炉配套的除尘系统采用一套集中式除尘系统对直流电弧炉、钢包精炼炉产生的烟尘进行处理,系统排烟形式由电炉炉内排烟(第二孔排烟)、电炉密闭罩排烟、电炉屋顶罩排烟、钢包精炼炉排烟组成
为了缩短冶炼周期,从而达到增产的目的,2003年3月对100t直流电弧炉炉门自耗式氧枪进行改造,采用美国PTI公司技术的超音速氧枪投入使用,随着吹氧强度的大幅增加,电炉冶炼时产生的烟气量也相应大幅增加,造成内排烟(第二孔排烟)系统不能满足烟气捕集的要求,此外内排烟系统水冷烟道中积渣速度明显加快,再此电炉内氧化还原反应剧烈,化学反应的不稳定性和不均匀性使内排烟系统中CO浓度含量严重超标,导致内排烟系统发生较严重的爆炸,使单壁管和机力风冷器严重变形和开裂
本文主要通过对100t直流电弧炉除尘系统现状的分析,阐述对现有除尘系统的改造
1100t直流电弧炉工艺概述电炉公称容量:100t电炉最大装入量:115t概述
第3页共14页炉壳直径:¢6100mm冶炼周期:76mm氧气消耗量:32Nm3/t
s炉内排烟温度:1400℃2
2100t直流电弧炉除尘系统工艺2
1概述除尘系统流程100t直流电弧炉除尘系统采用一套集中式除尘系统对电炉,钢包精炼炉产生的烟尘进行处理,系统排烟抽风