磨煤机石子煤排放系统改造1、前言:我厂石子煤排放始终是造成锅炉零米粉尘污染的最大来源之一,严重干扰了我厂文明生产
长春电力设备有限公司生产的中速磨煤机,排渣方式基本上都是采用缓冲箱式排渣系统,就地排放,人工清运
由于磨煤机排渣特性,石子煤排渣门频繁开启,排渣门磨损严重,门板变形,形成卡塞关不到位,造成严重漏风排渣时渣箱内的正压气体携带大量粉尘,严重污染周围环境,随着我厂创一流工作的进步深入,石子煤排放系统成为我厂着力要解决的重要问题之一
2、现状:现我厂磨煤机排渣系统是在中速磨排渣出口按顺序设置排渣入口阀,缓冲储渣箱、排渣出口阀,下设敞口式石子煤临时存放托盘
人工利用石子煤手推车,将托盘上的石子煤转移至扩建端石子煤屯放场地
石子煤在最后出渣、转移过程中扬尘强烈,严重影响我厂安全运行及文明生产
现存的主要问题1)、排渣入口阀密封不严,不同程度上存有外漏
2)、缓冲排渣箱出渣口敞开后,直接排渣(含粉尘)至敞口转移斗,扬尘现象极重
3)、转运石子煤手推车为敞口小车,出渣及转运过程中粉尘飞扬,污染环境
3、改造方案:方案 1:接入负压吸尘管线;在锅炉尾部竖井引出负压吸尘管线,接至至锅炉零米石子煤进料插板门与石子煤箱之间,利用锅炉尾部烟气负压对石子煤进行吸尘,母管 Dn65,分管为 Dn50,并增设 1 台手动总阀及 5 台电磁球阀(示意图如下)
鉴于在单台预热器烟气侧入口预留有 6 处取样孔,可以利用 1 处,不必在烟道上重新开孔,此处负压约为-lOOOPa 左右
总体管线长约 120 米
改造完成后,在原有石子煤排放过程中,当石子煤进料阀关闭后,系统自动开启负压吸尘电磁阀,10 秒后关闭,石子煤箱中的压力及相应的粉尘即可通过负压管道吸走,有效的抑制了出渣过程中的粉尘飞扬
方案 2:密闭自卸式排渣;本改造方案建立在方案 1 的基础上,同时将磨煤机排渣出口法兰以下包括电气部分整体更换