辊压机系统稳定运行的措施水泥粉磨采用 3 套① 4
2mxl3m 磨机配 160-140 辊压机工艺系统,生产 PQ42
自投产以来,由于物料、设备使用等多方面的原因,辊压机不能稳定运行,很大程度上制约了水泥磨台时产量的提高
经过我公司各专业技术人员系统分析,制定了一系列的整改措施,实现了辊压机的稳仓操作,提高了做功效果
1 存在问题及分析通常,操作员按照规范将辊压机喂料稳流仓位控制在仓重的 80%左右当发现仓位有下降趋势时,立即增加喂料量,但往往已经来不及,小仓会在几十秒内放空;同样,当发现仓位有上升趋势时,通过降低给定压力和增大斜插板开度的方式稳定仓位,但也已经来不及,小仓会在很短时间内冒仓,所以辊压机只能长期在空仓条件下运行
物料由喂料皮带直接冲击到挤压辊上,辊缝及电流波动极大,辊压机振动很大,造成一系列的设备损坏且影响做功
挤压辊轴承由于振动大,在正常使用寿命内发生外圈辊道局部严重剥落,挤压辊反馈压力不稳定蓄能器菌型阀组件频繁损坏,万向节发生断裂,辊压机框架螺栓频繁断裂,扭矩支撑杆频繁断裂等一系列的设备异常损坏
驱动电动机电流在 22〜55A 大范围波动,不能形成连续的料饼,使得水泥磨台时产量极不稳定
经过对工艺及设备进行系统的分析,初步判断存在以下问题:1)称重仓内的物料存在严重的离析,造成物料在挤压辊轴心线方向上的通过速度不同步;2)物料在称重仓内没有形成稳定连续的仓压,不能满2足辊压机的过饱和运行条件;3)辊压机自带的手动喂料调节装置存在设计缺陷,不能随时调整斜插板开度来控制喂料量;4)挤压辊液压纠偏程序还没有达到和实际运行环境匹配的最优化
2 缓解物料离析问题 1)熟料配料仓两个入料点合并为单下料点,并增加自制撒料均化装置
熟料配料仓由两台提升机在圆形仓顶靠近边缘的两个入料点入料
由于熟料结粒不太好,颗粒和粉料各占 50%,而且在入料下落时颗粒向入