空分停车事故分析总结【摘要】本文结合空分装置试车及投运生产实践,对停车事故原因进行了详细分析讨论,并介绍了相应的处理措施。【关键词】停车统计 原因 分析 实行措施本空分装置设计能力为制氧量 40000Nm3/h,该装置是日产 1000t 合成氨装置的配套工程.生产的氧气和氮气作为原料送给合成氨装置,此外还生产少量的液氧和液氮产品。主要技术特点如下:① 采纳共轴压缩机,其运行可靠,能耗低;② 采纳多层卧式分子筛吸附器,净化除去 H2O、CO2和 CnHm等杂质;③采纳高压空气膨胀,透平膨胀机的冷量调节采纳进口可调喷嘴调节,用膨胀增压机回收膨胀输出功,提高了经济循环性;④采纳液体泵加压输送产品的内压缩流程,提高了运行安全性;⑤采纳 DCS 控制,自动化程度高。该装置于 2000 年 11 月首次裸冷试车,消缺后 2001 年元月份开始正式试车,7 月 26 日 ~ 7 月 29 日通过性能考核.2024 年 9 月由于合成氨装置停车而停运;随着气化原料改造工程的完工,2024 年 11 月底空分重新投运。本文将结合装置试车投运以来的生产实践,对装置停车事故原因进行分析总结。1.装置投运以来停车原因及分类从装置长期运行情况来看,空分装置跳车一般有工艺、外部、机电仪及大气环境等影响因素。其中工艺原因包括:工况调整、误操作、工艺指标的控制、停车处理等;外部原因包括:水、电、汽等公用工程,及上下游工序的联系;机电仪包括设备、阀门、仪表等;大气环境主要有二氧化碳等其它杂质.具体停车原因及分类见表 1。表 1 空分装置投运以来停车统计运行阶段序号 停车时间停车原因分类装置裸冷12000—11—6压缩机润滑油温度计接线松,导致空压机跳车仪表22000—11-9 冷凝液泵掉电跳车,导致空压机跳车电气32000-11—11动力站蒸汽锅炉有问题,停空压机外部42000-11-12 蒸汽管网波动,空压机停外部52000-11-13 透平振动值高,空压机停设备62000—11—19膨胀机进口温度低,膨胀机跳工艺试车72001-1—5停车处理不当,氨冷器水侧堵工艺82001-1—7透平真空度下降,空压机跳车工艺92001-1—9现场解冻气排放总管裂,空分停车设备10 2001—1—17冷箱内管子裂,空分停车设备11 2001-5-21吸附器程序出错,导致吸附器床层冲翻仪表12 2001—6-24 膨胀机进口快速切断阀电磁阀烧坏,导致膨胀机跳车仪表13 2001-6-25导叶卡涩,导致膨胀机跳车阀门14 2001—6-29 断电跳车,全系统停车电气15 2001—7—2 调整工况,造成膨胀机跳车工艺16 200...