脱硫再生塔喷射器更换检测、修理安全技术方案我车间脱硫系统从 2025 年 12 月 24 日开启,在今年上半年发现脱硫再生塔顶部喷射管泄漏,喷头脱落等现象
严重影响脱硫生产及脱硫效率
车间认真查找问题,发现以下原因:1、因脱硫液腐蚀性强
2、脱硫喷射管材质不适应此生产环境
容易腐蚀穿孔
针对以上情况,车间提出更换脱硫再生塔顶部喷射器尾管及喷射器,为了进一步保证生产和检测、修理安全,特制定此安全施工方案: 一、成立安全施工负责机构: 组长:熊小龙 副组长:宁艾维 现场指挥:刘嵘 车间施工负责:梁周祥 施工方施工负责:邱毅红 现场安全负责:罗群华、凡雄兵、程方林 二、施工准备工作1、拆除机械:120T 吊车一台;液压剪一把;2、安全设施:鼓风机 2 台;准备多个便携式灭火器及消防水管;消防水压力保持五公斤以上;空气呼吸器 2 个3、喷射管及喷头准备到位,各类螺栓近 4000 套
三、施工步骤及时间安排1、此次检测、修理是在生产的同时进行,为了进一步保证生产和检测、修理安全,决定采纳单塔生产,另一台塔停车置换合格之后,进行检测、修理
2、操作人员按规程将需要进行检测、修理的一台脱硫再生塔停用,通过再生塔排空管将再生塔脱硫液全部排入脱硫液收集槽
3、维修人员提前组织人员将脱硫再生塔喷射管螺栓进行更换后,在脱硫再生塔顶部人孔安装两台送风机进行空气置换
4、检测、修理前,对喷射器进液管、空气管进行标示编号,以便更换喷射器后管道的恢复
5、首先,34 只喷射器连接的法兰螺栓全部拆除后,然后用吊车将喷射器和尾管吊下,同时将新喷射器和尾管吊装到位
6、根据检测、修理前标示编号,恢复进液管和空气管
7、检查所有检测、修理项目完成后,通过收集液泵将收集槽脱硫液补入再生槽,恢复生产
8、维修人员进行现场清理
四、施工过程当中的重大危害因素1、高空坠物及吊车坠物等,砸伤作业人员,砸坏煤气管道引发