品质异常统计表序日期异常问题点原因分析处理措施预防措施来料检验员按标准检验,发现不合格通知采购部退回供应商,装配品检员对箱座重点跟踪,对上工序来料进行接收质量检查
(7月17日已全部返工完,到8月3日为止,没出现不合格零件)由品质工程师设计检具对箱体螺丝孔位置进行检验
(7月13日检具已做好,给到品检员)责任人跟踪人备注7421B齿轮箱座穿表面批锋及铸渣过大;对现场产品及库存品进行17月1日线糟太窄,电线穿来料检验员漏检至使不全检,不合格品通知供应商到现场进行磨处理不过合格品流入7421B箱体与电器安装板孔位不对(有品7月1日质员要求只安装三个螺丝)箱体焊接时孔位偏;品检员用拉尺进行测量,测现场已对生产部件进行配量误差太大,不能满足精度装要求谢泽球黎先安2成浩然秦振伟3已装配成品进行返修,将镶电机拖板与中轴板磨镶条钻点方法不对,造成条反面安装,先安装再配钻,7月1日合镶条配合不平行,点角度与安装角度不一致,先装配镶条再进行配钻保证钻点角度与安装角电机拖板螺母未锁紧锁紧螺丝后镶条不平行度一致60CL封边机输送链条有长一两节,也有7月1日短两三节,甚至五六节的(32条有3条出现此问题)MJK1333主锯主轴放置方法不对,未按7月1日包装要求插入插板放置排钻:同一台机脚踏7月2日板有时踩一脚,有时踩两脚才能运转来料检验未按抽样标准检验,发现异常未做出拒收处理来料检验员按抽样标准检验,并对此异常重点检查,品质工程师跟进
(员工反映:到7月5日—7月23日没有出现质量问题)黎先安成浩然4对现有及库存品由装配员工对链条进行拆解或加长李少文成浩然5——将现有库存平放的主轴优先使用,防止因长时间放置产生应力变形磨床加工后必须插入插板放置,没有插板不允许生产
牟敦玉谢泽球6序7——更换脚踏板对更换的脚踏板进行测试;长期跟踪使用稳定性黎先安秦振伟备注日期7月3日异常问题点原因分析处理措施对已装