炼油厂循环水系统物料泄漏处理预案随着设备的老化以及原油性质越来越差,炼油厂物料泄漏将成为不可避免的安全隐患。 当物料泄漏到循环水系统后,将造成循环水中石油类和浊度快速升高,悬浮物大量沉积,余氯快速下降,微生物大量繁殖,异养菌呈几何倍数增长,导致换热设备垢下腐蚀严重,换热效率降低,严重影响着炼油装置的稳定运行。如何快速有效地控制生产装置物料泄漏问题是目前制约炼油厂循环水系统管理的“瓶颈” 。解决该问题有两个要点,一是能否及时发现泄漏设备并进行切断处理, 二是能否在设备泄漏的情况下进行有效的循环水水质稳定处理。1、循环水物料泄漏的表观特征循环水系统若不发生物料泄漏, 除了冷却塔喷淋及加药操作会对水质产生一些影响外,水质基本上较稳定。而系统发生物料泄漏时,无论泄漏何种介质、 形态如何、漏量大小,都会以某种形式表现出来,因此需根据系统的表观特征来判断是否发生了泄漏,泄漏了什么物质,以尽快查找到泄漏设备。各种常见的工艺介质泄漏到水中的表观特征不同,整理如下(见表 1)。表 1 循环水系统物料泄漏特征可能泄露的介质泄露后的系统特征重点监测项目重油水体发黑、浊度大幅升高、油含量升高浊度、油含量、余氯、加氯量蜡油、重柴油水体呈蜡黄色、水面有浮沫、浊度与油含量均上升、加氯量上升、余氯下降浊度、油含量、余氯、加氯量轻柴油水体变成灰白色、有黄白色泡沫、水体乳化较重、浊度上升、油含量升高、水面有明显的彩色油光、加氯量随油中含硫与否而大不相同浊度、油含量、余氯、加氯量芳香烃水体乳化、在冷却塔下有特殊芳香味、油含量与浊度上升、可能与水中药剂等反应而产生不同颜色、余氯下降、加氯量大幅上升浊度、油含量、余氯、加氯量气态烃与氯、溴等氧化剂反应、余氯下降或消失、经冷却塔喷淋后有异味、如泄漏量大、上塔立管可听到气体搅动声音、初始浊度不会有较大变化、余氯变化是第一反应、若微生物失控后浊度等就会增加、水体颜色因不同药剂反应而有所不同余氯、加氯量工艺过程介质(以酸性水为例系统 pH 值有明显变化、严重影响加氯、可能含有硫化物与铁、系统浊度变化浊度、余氯、加氯量、pH、硫化物、总铁硫化物严重干扰氧化性杀菌剂的投加、余氯消失或大幅度降低、挂片表面很快产生黑色锈馏、刺激硫酸盐还原菌生长、在挂片上形成同心、出现圆形腐蚀坑浊度、余氯、加氯量、 pH、硫化物、总铁根据表 1 所列情况,若要处理好物料泄漏问题, 在日常水处理过程中必...