电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

QC成果报告表范例

QC成果报告表范例_第1页
1/7
QC成果报告表范例_第2页
2/7
QC成果报告表范例_第3页
3/7
xxx汽车股份有限公司QC 小 组 成 果 报 告 表课题名称小组名称课题类型活动时间小组成员组长组员组员组员组员组员组员组员组员组员姓名现场型注册时间2008.1~2008.9员工编号部门降低 N106 侧围点凹率西车一号小组2008.1注册编号小组人数岗位QC—08—WB—00112组内分工填报部门:xxx填报人:xxx审核人:xxx一、选题理由:(可采用统计表、排列图等工具)1、公司要求 xxx 车型侧围点凹率为缺陷总数的 20%2、2007 年 1 月~3 月 xxx 车型侧围点凹率为缺陷总数的 32%3、选定课题:降低 xxx 侧围点凹率二、现状调查并确定目标:(改进前状态、拟定的目标要有数据说明,目标要量化)侧围生产线有 5 个工序, 侧围外板点凹又可分为几个部位,利用分层法进行分析:缺陷部位分层点凹排列图4工序5工序3工序2工序1工序20%工序分层点凹排列图16014012010080604020060.2%88.2%94.4%100%9780.7%80%331210960%40%经过分析得出:4 号工序的 C 柱点凹是主要症结小组根据现状调查得出的数据,在结合问题解决的经验判定,认为至少能将症结问题解决八成,则计算点凹率:(161-97*80%)/505*100%=16.5%小组最终设定目标为:将 xxx 侧围点凹率降低至 15%C 柱风窗D 柱B 柱上梁其他16014012010080604020075100%85.1%79.5%71.4%60.2%221824980%46.6%1360%40%20%三、分析原因:(可采用因果图、树图、关联图等工具)电极头C柱点凹焊接边焊钳缺零件表电极杆焊钳打培训不冲压件4工序点凹没有限技术不焊接角内板零工艺设无防错升降台焊钳干四、要因确认:1、电极头过大操作工侧围 4 工序焊接 C 柱的焊钳所用的电极头是直径为 16 毫米,而焊接边宽度恰好是 16 毫米,电级头在焊接时很容易碰到车身外表面,小组并在现场对 250 台侧围总成开展点凹实验,结果为 250 台中,有 2 台因为此焊钳电极过大而点凹,因此,电极头过大是主要原因。2、电极杆过短侧围 4 工序焊接 C 柱的焊钳所用的上电极杆是长度为 65 毫米的, 5 工序焊接 C 柱的焊钳,的电极杆长度为 85 毫米(以为本焊钳型号最长)的,小组并在现场对 250 台侧围总成开展点凹实验,但依然会出现点凹现象,因此,电极杆过短不是主要原因。3、冲压件要防锈冲压件只有在南风天时才会擦上防锈油,而没擦的时候也依然会出现点凹现象。小组成员亲自动手试验 250 台,发现焊钳 100%不会因零件表面有油而滑入内侧将焊钳点凹。因此,冲压件要防锈不是主要原因。4、培训不到位小组成...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

QC成果报告表范例

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部