富蕴蒙库球团厂节能降低煤耗的途径探讨【摘要】富蕴蒙库球团厂通过近三年的努力,选用优质煤及一系列的工艺、质量控制的措施,煤耗由 2024 年的 72kg/吨降至 42.4kg/吨,降低煤耗取得了显著的成效,目前球团生产线生产顺畅,产能及煤耗十分稳定。【关键词】原煤质量磨煤工艺优化热工控制环冷机余热重复利用一、选用优质原煤——严把原煤质量关,降低煤耗公司球团分厂主要能源消耗品种有:电、煤、油。近几年使用数量及产品单耗情况如下表:球团厂 2024 年 7 月 28 日点火,单从煤耗可以看出 2024 年其消耗指标远远高于同行企业,造成这一结果除生产操作存在一定的问题外,更重要的是不能忽视原煤质量的控制;球团分厂使用两种原煤关键指标情况,如表:由表看出,2024 年进厂原煤质量与实际生产要求相差较大,直接导致用煤量的增加和一些不良影响,主要影响有:(1)固定碳、热值成分低,产生热能少,导致用煤量加大。(2)灰分过高,焙烧过程中燃烧杂质多,回转窑结圈严重,在 2024 年的生产过程中,处理结圈共计用时 415小时。(3)挥发份低,导致在焙烧过程中沫煤不易燃烧,煤粉量消耗过大。二、加强煤粉制备工艺控制——稳定沫煤质量 1.煤粉制备工艺改进(1)对使用原煤仔细进行筛分,减少过多杂物进入磨煤机。(2)对磨机填充率进行调整,有 2024 年生产过程中的 7 吨增加到 2024 年 7.3 吨,加大了磨机的产能。(3)热风炉入磨温度调整,由 2024 年 300℃调整为 2024 年 350℃,加大了原煤的脱水能力,确保了磨煤产能及质量。2.质量指标控制(1)煤粉粒度,针对煤粉粒度严格控制,确保细度在-200 目控制在 90%——94%之间。(2)煤粉水份控制,提高煤粉烘干炉的温度从 300℃提高至 350℃,由此煤粉水分控制得到进一步的降低,到目前为止,煤粉水分以能够控制到 6.5%以内,满足正常生产需求。三、热工控制——充分发挥热能的循环利用,降低煤耗能够合理利用好链蓖机回转窑生产过程中的循环热能,对降低煤粉消耗有着重要的意义,通过 2024 年至 2024 年的生产实践,就以下几点进行分析:1.回转窑填充率控制稳定的填充率是稳定回转窑温度的前提,其蕴涵的热能在料流的移动过程中,变化范围较小,对焙烧温度控制起着关键的作用,极大程度杜绝了温度过大波动现象。2.环冷机余热的充分利用在实际的操作过程中,要善于利用一段的风量,在确保窑头负压的情况下,尽可能提高环冷一段的鼓风量,以确保环冷一段...