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机电车间节能降耗措施

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机电车间节能降耗措施总体概述随着人类历史的不断进展,很多人只知道物价涨了、房价贵了,但却没有真正认识到地球的能源日益减少了,这是人类在耗费能源的同时所必须付出的代价。地球是有限的,但运用可以是无限的!关键在于方式方法上是否科学、合理!因此,对本厂有关节能降耗措施,可以归纳为:软件管理、硬件改造和再生利用以及流程控制等四大部分,具体方案如下:一、 软件管理1、 将能源管理奖罚制度纳入岗位职责范围,明确每一岗位的能源所属与实质操作,让员工有章可循、公司有法可依并贯彻实施。2、 细化能源核算管理,落实能源指标到车间部门,定量奖罚。3、 加强能源意识培训,养成节能降耗习惯,全员发掘开源节流途径,有突出贡献者奖。以上 3 点并非纸上谈兵,很多技术改造费用往往不菲,而且改造档期也不好安排,但管理上健全却是立竿见影,长久有效的。例如:空转机台现象、用气吹身现象、人走不关风扇现象、长明灯长流水现象,转产时釉线及其他无用设备空转现象等等,都是制度不够明确和员工不够重视所造成的!假如没有相关的硬性管理,以下技改将也是白费苦功!二、 硬件改造1、 各供水分支管道增设水表,尽量能达到各车间独立核算,以控制不必要浪费。2、 所有排水管道优化,正常时候将废水直接回流环保池补充,多出的泄入三期外水库净化,再泵回车间冲地或入球及其他允许的用水。该项暂已实行总出口截流办法,但优化调水工程,待需时日。3、 供气系统:现时浪费气量最大的就是压机和原料的“气振”,以及釉线、干燥入口的吹砖气管。改善方法:增加电磁阀控制,该吹则吹该停则停,估量节约气量三分之一左右。该项措施投入成本约 60-250 元/每路,回收期由于转产时清机用气量更大,故暂未有确切数据可考证节能效果,但意义上可以提高空压机的使用期限,建议改造。4、 压榨工序:现时模式原料水池泵一期压榨,管道泵 15KW,而且一期中转池容量有限,需 4 天才能清完一池,同时异地操作,很不便于管理。改造方案:建议在二期择地建一大中转池,就地压榨,既节约管道泵又可提高个人在工作当中的效率,改善后估计起码每月可节约6250 元以上的不必要开支。5、 电能管理:同行业类比,明确各车间电能指标,纳入奖罚评定项目。(需厂部协调)6、 喷雾塔引风机(200KW)增加变频器控制,一般节能效果都在15-30 个百分点左右,同时减少风机磨损强度,便于日常调整操作。(尚属建议,请厂部审批)7、 照明改造:车间、...

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