第1页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共9页采取综合措施治理窑尾粉尘污染摘要:某水泥厂窑尾系统存在“生产工艺欠合理、设备陈旧、岗位分工不合理和管理措施不得力”等问题,电收尘运转率和收尘效率极低,严重污染环境
采取“改造设备和加强管理”相结合的综合治理措施后,电收尘运转率和收尘效率均大大提高,即节约了资源又保护了环境
关键词:窑尾系统、电收尘、运转率、收尘效率0前言几年前,为某水泥厂探索了一种花钱不多,效果显著的“治理污染”的方法,走出了一条“加强管理”与“改造设备”相结合的治理污染之路,取得了较好的效果
现将有关措施小结如下:1治理前的状况该厂是一家有近40年历史的老厂,由于生产工艺、设备落后,治理之前经常出现因收尘器内积灰太多(堆到收尘器电场极板之间),不能正常工作,而造成停窑,更为严重的是曾出现数次因收尘器内积灰太多,积灰从收尘入口倒入窑尾风机内,不得不停窑进行人工清理
窑尾收尘设备的运转率曾一度低于85%,收尘效率亦极低,根本不能做到达标排放
2存在的问题第2页共9页第1页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共9页造成该厂环境污染较严重的原因主要是设备陈旧、生产工艺欠合理、岗位分工不合理和管理措施不得力等
1生产工艺欠合理该厂有三条Ф3
5m×135m湿法回转窑,其中3#窑系统设计较合理,其窑尾收尘器采用的是75m2的卧式电收尘,收集的灰尘由Φ300mm的螺旋绞刀、Φ135mm螺旋泵输送,经喂灰装置喂入窑内,满足了生产要求
而1#和2#窑系统存在明显的设计缺陷,其窑尾收尘器均采用的是60m2的立式电收尘,两窑尾共用同一输送系统,由两条Φ250mm的螺旋绞刀、一条Φ300mm的螺旋绞刀、一台CP2
0的单仓泵组成(如图1所示)
使得后两台设备几乎没有正常维修的机会;当两个系统同时