己内酰胺车间事故汇编己内酰胺车间二零一三年十月第一篇生产事故1、配酸站酸泄漏事故1.事故经过2003年1月28日17:30分,某化工厂原料罐区检修,接调度通知现场泄压,操作工将混合器后的放尽阀打开泄压
1月29日4时主控通知现场检查确认,准备收料开车
现场李Х对现场进行了检查,具备开车条件
5:34分收料开车至10:15分,生产处ХХХ发现配酸站中和池内冒烟,发现是放尽阀末关到位所致
2.事故原因1)操作三班李Х对开车前条件检查确认不到位,且在收料后又未进行检查;2)操作三班班长在开车后未安排职工巡检,且未对关键岗位进行检查;3)操作五班现场操作工黄ХХ在巡检中发现异常情况未汇报,也未采取处理措施
2、萃取塔停车事故1.事故经过2004年1月15日,某化工厂己内酰胺装置计划停车检修萃取塔旋转阀(计划停车4小时)
11时停车退料工作完成,交设备检修,因萃取塔旋转阀拆卸下来的阀芯定位套变形,造成装配时不能与新轴配套,使检修超出计定时间4个小时,严重打乱氨肟化、己内酰胺装置的平衡生产
迫使装置大幅度调整负荷维持生产
14:10分氨肟化装置被迫减负荷后,部分物料循环时间过长,导致甲苯肟浓度过高真空冷凝器堵,16:10分氨肟化装置被迫停车
23:37分肟槽料用完己内酰胺重排中和停车,16日2:30分停己内酰胺萃取、蒸发循环、蒸馏回流
此时热水温度88
9℃,因运行一班操作员未能对蒸馏减负荷后热水供热热源发生变化引起重视,在4小时的巡检中又未发现热水温度在下降,导致热水温度从88
9℃下降到62
2℃,致装置内高凝点物料肟管、己内酰胺残液管堵,生产受阻
车间组织力量进行处理
11:30分被堵管线处理完毕
23:30分恢复氨肟化装置开车,发现反应器进料双氧水和气氨闸阀漏
17日1:30分处理完毕,随即再次组织氨肟化装置开车,又发现气氨调节阀坏,联系仪表修复,13:30分才具备条件恢复开车