同步回转压缩机在长庆油田油气集输工程中的应用一、油气集输现状长庆油田的油区大部分分布在黄土高原,山高沟深,地形复杂,单井产量低,从井场到联合站集输半径长
油气集输一般采用2级布站,即从井场到增压站或接转站,再从接转站到联合站
1由于从井场到增压站油气流动阻力造成井口回压,一般低的1MPa左右,高的约2MPa,冬季部分油井井口回压约3MPa左右
高回压使得井口盘根泄漏,井底阀漏失加大,生产事故增加,另外由于井口套管气气压低于油管油压,套管气无法进入原油输油管线回收,只好在井场点火炬1
2油气集输到增压站后加热进缓冲罐气液分离,一部分气作为本站加热炉燃料,另一部分气与原油进油气混输泵增压后外输至联合站
由于目前国内油气混输泵携气能力很低,大部分分离出的伴生气无法混输而在增压站点火炬燃烧排放
3由于全密闭油气集输工艺不能实现,出现了油区塬上满山遍野的星星之火,而各联合站轻烃回收厂原料气不足,远低于设计生产能力,效益很差
二、同步回转压缩机的应用经过一段先导性试验后,从2010年12月开始在采油三厂油二联的池46油区的31个井场布置安装了共33台同步回转油气混输装置
经过了2年多运转和三个严冬的考验
1利用混输装置做到了油气全密闭集输和一级布站
井场油井油气进装置增压后外输,此时磕头机再不承担油气外输的功能
井口压力即油气进装置的压力取决于油气量与装置吸入容积的平衡,所以可以很低
井口套管气都可以进入装置一起输送
由于混输装置外输压力可达4MPa左右,因此可大幅度增加集输半径
将井场的油气越过增压站直接输送至联合站,从而实现了一级布站,简化了油气集输流程
233台装置安装运行以来,累计回收伴生气量一百余万方,使原来油二联轻烃厂从原料气不足变为原料气过剩,轻烃回收的干气又用于了发电
32年多来运行时间最长的装置已运转了近700天
其中Y3-14号装置连续运转时间达