合成氨原料气醇烃化净化精制新工艺 作者/来源:谢定中,卢健〔湖南安淳高新技术,湖南 长沙 410015〕 日期: 2024-01-10 点击率:8771 醇烃化工艺开发简况 合成氨原料气醇烃化净化精制工艺是双甲工艺的升级技术
双甲工艺是湖南安淳高新技术开发成功的原创型技术,该技术于1990 年提出,1991 年进行工业化,1992 年 9 月第一套工业化装置在湖南衡阳市氮肥厂投产成功,在国际上最早提出,最先进行工业化生产
1993 年 4 月获国家制造专利,相继又申请了可调节氨醇比的醇烃化专利技术,美、英等权威化学文摘均作了报道
1994 年元月通过化工部科技鉴定,1994 年 6 月国家科委将该工程列入
国家重大科技成果推广方案
第一套装置至今已正常运行 15 年,目前这个示范厂的净化精制能力上升到了总氨 80kt/a,副产 10kt/a 甲醇,工艺投用以来,取得了很好的经济和社会效益
目前,推广的工艺最大合成氨能力达 400kt/a,在全国中、小合成氨厂推广达 35 家之多
湖南郴州桥口氮肥厂的双甲工艺被评为国家优秀创新工程,双甲工艺评为 1995 年度原化学工业部十二大重大科技成果之一,2000年被授予湖南省科技进步一等奖,给予重点推广
2024 年醇烃化工艺获得国家科技进步二等奖
此工艺开发和开展可分为三个阶段,历时近十五年的开发创新和竭力推广,有着超乎寻常的辛劳,可谓“十年磨一剑〞
技术开展的第一阶段——确认了国产甲烷化催化剂在高压条件下的运行条件
技术开展之初,当有双甲净化工艺这个创意时,国内的很多厂家已经有了联醇工段,一般为联醇后再串铜洗进行净化精制,由于联醇出口 CO 和 CO2的指标与传统的甲烷化进口气体成分指标不一样,且压力等级也不一样,要将铜洗去掉用甲烷化来替代,必须首先解决进甲烷化炉的进口气体的气体成份问题——一定要使醇后气中 CO+CO2