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生产技术部个人年终总结

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生产技术部个人年终总结 生产技术部个人年终总结 1 今年,我部门在上级领导的支持下,在所有同仁的努力下,紧紧围绕公司年度工作总体要求和经济目标责任,团结协作,奋发努力,迎难而上,锐意改革,扎实工作,并取得了一定的成绩。现将年本部门工作总结汇报如下: 一、经济指标完成情况: 今年,我部门与其完成产值 xx 万元,同比增长 xx%,完成年度目标 xx%,产销率达 xx%。中成药总量与去年(持平和增长),完成质量较好。 二、加大力度,攻克重点项目: (一)、一车间项目情况: 1、完成补脾益肠丸内层丸自动制丸工艺的探究:我部门于基建部和自制制丸机厂配合,探讨试验自动制丸设备,目的是尽可能的减少人为影响因素,保证内层丸大小均匀度的稳定和内层丸中总补骨脂的含量。 2、提升水蜜丸的大小均匀度:我部门已制定相关项目方案并申报讨论所,并组织机修人员对筛丸机进行技术改造,估计经过改造后,筛丸效率及药丸均匀度会有所提高。在实行基丸分级泛丸后,车间生产的成品丸大小均匀度有所提高。 我部门已安装好 1 号线的自动称丸和两条分装生产线重新更换新的贴标机,并且运转正常。通过技改后技改后,1 号线分装装量的稳定性明显提高,同时有效的杜绝漏贴标签或漏打批号的情况 3、胶囊制粒工艺的技术改进:今年我部门共试产 3 批,已完成 3 批次的制粒,2 个批次已经完成包装,较后一批 7 月份填充包装。通过技改后新工艺的制粒收率比旧工艺提高 4.83%,混合收率提高 1.01%,填充收率提高 1.8%,基准比值提高0.09。在取消整粒工序后,产品的装量稳定性无明显变化,每100 万粒胶囊人工工时节约 40 小时,机器工时节约 20 小时。同时也降低了二次污染的风险。 (二)、二车间项目情况: 1、降低大蜜丸蜡壳破裂率攻关:使用的蜡壳组方适应封装机台生产;蜡壳外观质量好;提高了蜡壳的柔韧度;北方市场因蜡壳破裂引起的质量退货大大降低。在满足蜡壳厚度参数的前提下,攻关小组将蜡壳重量下调至合理的范围(3.84.3 克/丸),减少了蜡壳无谓的重量浪费,降低了蜡壳生产成本。夏季温度高时,蜡壳较粘,药丸易粘壳。车间进行后续拓展试验,期望在降低蜡壳破裂率的同时,减少粘壳现象。 2、提高上清丸加炼蜜量:在正常生产上清丸品种时,穿插安排试验,有效的避开额外的消耗。 3、实施“二人三机”的开机(封装机)模式:对封装组员工全面实施"二人三机"培训,待机台全部配齐自动落丸机后,可全面实施“...

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