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600MW机组密封油系统故障及对策

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600MW 机组密封油系统故障及对策1 空气析出箱安装位置不当,发电机内压力较低时造成密封油膨胀箱满油1.1 满油经过:#5机组96年11月14日进入投产第一次整组启动,本次启动为“168”期间第一阶段,只冲至3000 RPm,发电机不并列,故发电机未充氢气运转,期间仅保持发电机内压缩空气压力。机组正常启动,一次冲转成功至1500 RPm,进行中速暖机,暖机1小时后发现6.9 m 油水检测器有油,立即对其排放不止,分析为密封油膨胀箱满油,有可能造成了发电机进油,随下令打闸停机处理。1.2 原因分析:该密封油系统为发电机氢侧回油至膨胀箱,油中氢气在此排放后,由6.9 m 浮子阀控制其油位再回至空气析出箱,与空侧回油一起到主油箱。本膨胀箱满油为发电机内压力过低(<30kPa=引起。因为发电机内压力过低,克服不了密封油膨胀箱、浮子阀、空气析出箱三者之间的高度差,使得密封油回油受阻,造成膨胀箱满油,因为密封油膨胀箱就在发电机下部,引起发电机进油。1.3 处理方法:该发电机设置了3个油水检测器,分别用于监视发电机励端、汽端及密封油膨胀箱,一经发现这三个油水检测器有油,即可推断发电机内有油或密封油膨胀箱满油,应当立即分别实行对策处理。这为典型的密封油膨胀箱满油,运转人员发现后立即从油水检测器进行放油,发电机励端、汽端仅放出少量油,密封油膨胀箱连续排放直至无油,共放大约7~8桶。根据本次事故经过,在临时不能对空气析出箱安装高度进行处理的情况下,规定不论发电机内是何种气体,只要发电机密封油系统运转,必须保证发电机内压力>50kPa,以防密封油膨胀箱满油,经过以后运转证实是可行的。2 密封油真空泵故障跳闸2.1 现象经过:1月6日 3:00#5机密封油真空泵跳闸,就地检查密封油真空泵电气故障信号发,密封油真空泵电机不热、油箱油位正常,联系检测、修理;3:25 检测、修理告无问题,启动密封油真空泵正常。后在3月份又发现#5机密封油真空泵跳闸,检测、修理告为其油杯脏污所致,联系清理后启动正常。2.2 原因分析:分析:密封油真空泵无任何现象跳闸,是电机热偶动作,这已出现过多次,分析原因就是机械部分故障引起电机超负荷使得热偶动作跳闸。机械部分故障有下列几种情况:① 真空泵油杯脏污,造成轴承润滑不良引起磨擦;② 真空泵皮带断使得电机超负荷;③ 抽空气门开的过大,使泵超载运转;④ 泵油位低,未及时补油使泵过热;⑤ 泵内部故...

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