煤粉系统自燃爆炸原因及改善措施 某 厂 自 1994 年 底 投 产 以 来 , 煤 磨 系 统 分 别 于1995、1997、1998 三年发生了 4 次爆炸事故,造成了煤磨系统的设备损坏,严重影响了生产,并造成重大的经济损失。本文就爆炸原因进行分析、并提出防范措施。 1 煤磨系统工艺流程及设备概况该系统采纳 Phi;2.8mtimes;5m+3m 的风扫磨,设计能力 16~17t/h,使用 PPDC96-6(M)袋式除尘器,Phi;2500 粗粉分离器。设有2 台 CO 气体分析仪,分别监测袋除尘器进、出口以及窑头、窑尾煤粉仓的 CO 浓度。袋除尘器及 2 煤粉仓各配有 1 套 CO2 自动灭火装置。在粗粉分离器、袋除尘器入口管道、袋除尘器上设计安装了防爆阀。煤磨烘干使用窑尾预热器废气,正常运转时,系统在氧含量较低(6%~10%)的惰性气氛下运转,而且流程简捷。从设计总体上来说,应该是非常安全的。2 第一次爆炸现象及原因的初步分析1995 年初,正处在生产调试时期,发生了第一次爆炸事故,使系统所有的防爆阀被炸开,袋除尘器箱体变形,袋笼也严重变形而全部报废,布袋全部被烧,现场大火经努力扑救才熄灭。当时认为主要原因是运转操作时煤磨的出口气体温度过高所致。由于煤磨的烘干能力差,烘干后煤粉水分高达 3%~4%,严重影响窑的煅烧,甚至使窑头、窑尾的喂煤秤无法正常使用。为了进一步提高烘干能力,降低煤粉水分,将煤磨出口气体温度由一般水泥厂控制的 70℃左右,提高到 80~85℃。这次爆炸同时暴露了我厂煤磨系统的一些严重问题:1)袋除尘器安装 3 个防爆阀,防爆阀的阀盖在爆炸的冲击下打开并冲过了检测、修理平台栏杆,由于袋除尘器的检测、修理平台栏杆的设计不合理,爆炸后,阀盖在重力的作用下回扣时,却被检测、修理平台栏杆所阻挡。防爆阀不能重新闭合,使爆炸发生后,不能及时、有效地为袋除尘器隔绝空气,从而加剧了袋除尘器内煤粉及布袋的燃烧。见图 2。2)袋除尘器的 CO2 灭火装置没能及时、自动启动,延误了灭火时机。当现场手动开启时,又由于防爆阀没有能及时重新闭合,灭火效果差。3)防爆阀数量少,使爆炸的能量不能得到有效的释放,袋除尘器设备受爆炸冲击力较大而受损严重。针对以上情况,作了相应的改善,加宽了检测、修理平台,调试好了袋除尘器 CO2 灭火装置的自控系统,在磨头、磨尾的风管上增加了 2 个防爆阀,并降低运转时煤磨出口气体温度至 70~75℃。3 对 4 次爆炸事故的进一步分析1997、1998 年接连发...