生产设备评价 锅炉结渣(1)引进的 600MW 级钢炉有多台在投产初期出现严重结渣问题,有的出现恶性事故;有一个厂 3 台锅炉一年因结渣问题故障停炉 9 次
(2)一些燃无烟煤的 125MW、200MW 锅炉在炉膛卫燃带区域严重结渣,有上吨重的大渣块塌落,甚至堵塞冷灰斗排渣口,加上这个区域没有配备吹灰器,熔渣容易沉积并进展,造成停炉事故
酷热的大渣块掉太冷灰斗下部冷渣水池中,急剧放热,使冷却水汽化,瞬间使炉膛产生正压,炉膛压力保护动作停炉,甚至大量水蒸汽上升,把炉内火焰熄灭
有一个厂由于这种情况造成灭火停炉,每台炉每年有 20~30 次
(3)有一些烧烟煤的 300MW 锅炉也有因结渣被迫停炉的
有一台炉燃烧器区开始结渣,但未能及时实行措施,结渣区域逐步扩大,几乎把燃烧器下部、冷灰斗区域堆满,停炉清理了一周时间
结渣的原因是多方面的,从现场了解到的情况是:①炉膛选型设计欠妥,炉膛容积偏小,热负荷偏高,炉膛出口烟温比设计值高80~100℃;②对中国易结渣煤的特性认识不足,防结渣措施考虑不周;③燃烧调整做得不细,跟踪检查及热态调整不到位;④吹灰器故障多,投入率不高;⑤运转经验欠缺;③也有因炉底除渣设备故障不能正常排渣而被迫停炉的
电厂对锅炉结渣问题都很重视,做了很多工作,结渣问题有所缓解,但遗留问题仍很突出,不容忽视:不时仍有大渣块塌落,在炉外甚至在控制室内都有振感;有些锅炉结渣坚硬,不易清除;大渣块掉落在冷发斗碰伤水冷壁管,有一台炉多达百余处;不均匀结渣,局部堵塞受热面通道,造成烟温烟速的偏斜,增加了过热器、再热器管超温爆破事件的发生
建议实行如下整改措施:(1)煤源、煤质力求稳定
假如燃煤品质远离设计指标,应进行燃烧试验/对燃烧性能作出评估
对常用煤及新调换的煤种,要作煤的结渣特性及灰熔点分析
根据其燃烧特性、结渣性能,及时实行应对措施,防止严重结渣不良现象发生