主机高压油泵故障事故案例分析2003年X月X日该轮抵美国某港口锚地,4天后计划由锚地移泊靠港,但在备车时发现主机无法正常起动,短时间内又未能找到故障原因,只得被迫取消靠泊
在其后的数天里,经反复检查和测试,终于发现主机不能起动的原因是由于6个缸的高压油泵柱塞、套筒偶件全部磨耗过大,造成泵压过低,导致油头针阀不能开启,主机不能正常起动运行,后来更换了6套新的柱塞、套筒,恢复了正常
先前,我们不止一次地遇到过副机高压油泵的柱塞、套筒在较长的工作时间后,功能下降,造成漏油转速不稳等等现象,也经常对成台副机的柱塞、套筒进行更换,但对于主机的全部高压油泵柱塞、套筒同时损坏还是很少遇到的,且上面提到的该轮还很“年轻”(主机总运行时间不足35,000小时)
XX轮在这次故障中,因等备件所耽误的船期,额外用拖轮带靠码头等所损失的费用要远远高于换新备件本身的费用,我们又一次在这种“无奈”的情况下交了“学费”,那么回顾该轮发生故障的前后过程和现象,并加以认真的思考,我们究竟能“学”到什么
或者说应该“学”会什么
一、主机高压油泵的柱塞、套筒偶件是有工作“寿命”的作为高压油泵的核心部件——柱塞、套筒偶件,由于工作环境的恶劣(高温及经受各种品质燃油)和密封要求高(高压),尽管各制造厂在材料,加工工艺等方面做足了功夫,但在长时间的连续工作下,它一定会造成磨损的,随着磨损的加剧,其密封性能和泵压效果势必受到影响
从上述故障船舶的油泵柱塞和套筒的柝检情况来看,一是每个柱塞、套筒的配合明显感到较“松”,二是柱塞表面虽未发现明显的机械受损(如拉毛、划痕)和过热,但柱塞头部斜槽部位都有明显的磨损痕迹
制造商曾经主张每4年左右应该更换柱塞、套筒偶件,有的厂专业人士亦提出过其使用的极限时间为30,000小时左右,笔者认为现实中,后者的使用极限时间较可取,特别应该指出的是,近年来国际上高粘度重油的广泛使用,燃油供货