缩短生焦周期实施情况一、装置概况高桥分公司140万吨/年延迟焦化装置是在原50万吨/年基础上进行扩能改造
由北京设计院担任主体设计,原高化公司设计院承担部分施工设计
装置于2002年9月开工一次成功
设计以800万吨/年常减压蒸馏装置的130万吨/年减压渣油及丙烷脱沥青装置的10万吨/年沥青混合油作为装置原料,装置分为焦化反应及压缩柴油吸收二部分
主要产品去向:干气去制氢装置作原料;汽柴油混合出装置进加氢精制装置;蜡油一部分直接进加氢裂化装置作原料,其余作催化原料;低硫石油焦直接出厂
二、装置运行情况近年来,随着高桥分公司炼油加工能力的提高,重油消化成为一大难题,要提高重油加工量,减少商品重油出厂数量,从高桥分公司现有重油加工装置的情况来看,主要手段还应是提高延迟焦化装置的处理量
而从延迟焦化装置的实际运行情况来看,由于加工原油劣质化,焦化原料逐年变重,装置生焦率上升,焦炭塔空高降低,加上原设计焦炭塔空高比较卡边,装置处理量达不到4000吨/天的设计能力,焦炭塔的容积成为装置加工劣质原料及提高装置处理能力的瓶颈
为了降低焦炭塔泡沫层高度,充分利用焦炭塔有效高度,从而达到提高焦化装置渣油加工量的目的
2004年10月底消泡剂注入方式由原来的四通阀前24小时连续注入,改为焦炭塔顶间断注入,注入时间为四通阀切换前5个小时+切换后1小时,消泡剂注入总量不变,消泡效果略有提高,泡沫层平均高度略有下降
为了进一步提高焦炭塔容积率,我们开展了缩短生焦周期的技术攻关工作,改进延迟焦化装置的生产操作和管理模式,逐步缩短生焦周期
三、缩短生焦周期实施情况1、前期准备工作针对装置实际生产运行状况进行分析,制定了逐步缩短生焦周期方案,分两步实施,第一步先将生焦周期由24小时改为22小时,第二步再由22小时改至20小时
为了确保缩短生焦周期方案更好的实施,从生产、安全等方面做了大量的准备工作,实施了