水力冲孔工艺实践及探索陈军曾春贵童文文摘要:为提高煤层透气性、确保均匀卸压,低透气性、强突出煤层,在抽采钻孔实施后,配合施工水力冲孔能够有效的扩大抽采钻孔有效半径,减少钻孔量、缩短揭煤工期
关键词:水力冲孔卸压有效半径一、概况11224底抽巷南一联巷为11016工作面出煤系统,施工前方将揭4煤,现工作面距4-1煤层底板最小法距为6米
巷道净断面16
32m2,16°上山施工,方位73°,揭煤标高-427
4-1煤平均厚度4
0m,4-2煤约0
8m,4-1与4-2之间约有1m厚的夹矸;4煤为黑色粉末状,少量块状,半暗淡型煤
煤层走向120~130°,倾角8~10°
实测4煤瓦斯压力为2
5MPa、△P=13、f=0
33,计算K=39
39、D=12
72、瓦斯含量为8
49m3/t
设计181个钻孔(其中11个水办冲孔钻孔),孔径113mm,钻孔控制范围为巷道轮廓线外左、右侧各15米、上方10米、下方8米
钻孔控制范围内瓦斯储量=长×宽×高×容重×瓦斯含量=62
6×34×4
49=121431
工作面采用两台2×15kW局扇供风,风量为700m3/min;主、备局扇均为专供电源供电,两路直径为800mm风筒送风
二、打钻、抽采情况采用两台ZDY-1900S型钻机同时施工,配φ63
5×1000mm麻花钻杆(外径84mm),直径113mm复合片钻头
实际施工时间55天,共施工钻孔170个,总钻孔量7744米,钻机月台效2112米
从第一个钻孔合茬抽采至2009年2月6日170个钻孔完工,共计抽采瓦斯6
7175万m3,预抽率55
(后期施工的58个钻孔全程下护孔花管,提高了抽采量
下花管前平均每天抽采量840立方米;下花管后平均每天抽采量1097立方米
)三、水力冲孔简介1、冲孔钻孔设计共设计水力冲孔钻孔11个,其中迎头4个(4、5、6