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焦化车间事故及案例

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1 焦化事故案例和事故处理预案 一、事故案例 案例一:焦炭塔闪爆,装置紧急停工事故(山东京博石化公司) 1 、发生时间:2 0 0 6 .0 4 .2 6 2 、事故经过:2 0 0 6 年4 月2 6 日1 7 :0 0 左右,4 0 万吨/焦化装置检修后开工。在炉出口温度4 4 0℃时,根椐工艺要求进行试翻四通阀。在试翻四通阀过程中,四通阀卡住导致焦化炉炉管压力憋压至 1.6MPA。操作工在紧急情况下打开B塔四通阀后的高温闸板阀泄压,导致高温油气(4 4 0℃)进入 B塔(B塔达不到备用状态,未预热,常温,且未置换赶空气),导致 B塔内的温度、压力急剧上升,在B塔内发生闪爆。装置按紧急停工处理。 3、事故原因:(1)在开工过程中未严格执行 250℃、300℃、350℃、380℃翻四通阀的温度、次数,导致四通阀结焦,旋转不畅,是导致四通阀卡住、炉管憋压的直接原因,是导致 B塔闪爆的主要原因。(2)当四通阀卡住、炉管憋压后,操作工安全意识差,未进行安全危害分析,就改换流程,导致油气进入 B塔,是导致 B塔闪爆的直接原因。(3)岗位人员及工艺班长对整个装置的设备状况掌握不够,B塔能不能达到备用条件,B塔有没有预热,有没有赶空气的熟悉程度不够,对 B塔在没有赶空气时进入高温油气的危害性认识不深。 4、预防措施:(1)严格交接班制度,特别是在开停工过程中,各岗位都要对口交接,每个岗位的进度,每个流程的改动在交接记录本上都要体现,做到交的清楚、接的明白。(2)在装置开停工过程中要严格按照开停工方案执行,试翻四通阀的温度、次数要严格控制。(3)加强岗位人员技能培训,特别是开停工方案的学习案例二:蜡油泄漏着火事故(山东京博石化公司) 1、发生时间:2007.12.10 2、事故经过:2007年12月10日上午 10:05分左右,仪表工和操作工在巡检时发现中段回流温控仪表自调阀情况异常,四个人即前去检查,该自调阀突然泄漏出310℃的高温蜡油,发生自燃着火,操作工立即报火警,消防队员于 10:30左右将火彻底扑灭。 3、事故原因:(1)中段回流温控自调阀破裂造成 310℃的高温蜡油泄漏。(2)310℃的高温蜡油泄漏后遇空气自燃。 4、预防措施:(1)切实吸取着火事故教训,进行全员安全教育,进一步提高员工安全防火意识。(2)加强工艺事故预案演练。(3)加强计划检修时间,确保设备不出事故。 案例三:硫化氢中毒事故(山东京博石化公司) 1、发生时间:2008.05.10 2、事故经过:2008年5月10日12:00左右...

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