发那科 FANUC 0 系统的疑难故障分析与排除(100 例)数控产品网
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2008-06-04 来源:网络 阅读:7885 次[ 容简介 ]发那科 FANUC 0 系统的疑难故障分析与排除(100 例)序号 故障征兆 故障原因 解决办法 1 当选完刀号后,X、Y 轴移动的同时,机床也进行换刀的动作,但是,X、Y 轴移动的距离,与 X、Y 轴的移动指令不相吻合,并且每次的实际移动距离与移动指令之差还不一样 没有任何报警,应属于参数问题
1.修改参数 0009 号 TMF,由 0000****修改为 0111****,该故障得以解决
当 0009=0000****时,TMF=16msec
当 0009=0111****时,TMF=128msec
2.冬天,有可能润滑油的黏度大
2 手动脉冲发生器间或失效 手动脉冲发生器的信号回路产生故障 1
确认手动脉冲发生器是否正常
更换存储板 3 机床不能回机床参考点 检查参数 534,最好在 200~500 之间 1) 把机床移动至坐标的中间位置再试试
2) 更换电机位置编码器 4 机床工作三小时,X 轴发现振动声音 在显示器屏幕上没有报警,是由参数设置不正确而引起的 1)、修改 8103#2=0→1 2)、修改 8121=120→100 5 进给轴低速运行时,有爬行现象 调整参数 1) 调整伺服增益参数; 2) 调整电机的负载惯量化
6 机床回参考点时,每次返回参考点时的位置都不一样 调整参数 重新计算并调整参考计数容量的值,即参数 4 号~7 号或者参数 570~573 的值 7 切削螺纹时,乱扣 更换了位置编码器和主轴伺服放大器与存储板都无效时 参数 49 号设定不对,修改参数 49#6 由 0→1
8 不能进行螺纹切削 位置编码器反馈信号线路 1) 更换主轴位置编码器;2) 修改参数;