模具支撑块设计论文 1
改造思路 车间目前是依靠制度要求,将支撑块取放在固定位置
现在改造的思路是:将每个支撑块安装一个安全定位销,定位销尺寸统一,(φ20×150mm)与支撑块实焊连接;压力机每个立柱上安装一个安全销座,操作人员打开模具将 4 个支撑块插在压力机立柱的 4个安全销座上
安全销插上以后,安全销座内部的接近开关(传感器)感应到模具支撑块放到位了,就给压力机控制系统传递信号,压力机接到信号,运行条件满足后开动机床生产
假如操作人员没有将 4 只支撑块全部插到安全销座上,机床运行条件将无法满足,也无法实现动作
图 2 为改造后整体效果图
图 2 改造后整体效果图 2
模具支撑块结构分析 经调查,目前模具使用的支撑块规格形状不统一,有方块状形、圆环形、半圆柱体形、圆柱体形
圆环形的支撑块安全可靠性好,但由于各支撑块与模具一一对应,要将支撑块的形状统一成圆环形改造难度大且费用太高
据统计,模具支撑块只有以上 4 种外形结构,其尺寸范围如表所示
表模具支撑块的 4 种外形结构 3
安全销座的设计 考虑到模具支撑块外形和大小不统一,为了保证所有支撑块可靠定位,把安全销座定位面设计为圆弧面,半径为 85mm;销孔深 60mm,孔径与销配合间隙为 0
经实验,可以保证车间所有支撑块可靠定位
在销座地面焊一根长 100mm 的方钢(100×100×10),在方钢与销座连接处开 φ21 的孔,正下方也开 φ20 孔,用于固定和调节传感器
4.控制电路的实现 安全销座安装位置在压力机 4 个立柱上靠近操作人员站立的位置,人员操作方便
安全销座中的传感器控制线路串联在机床的急停回路中(见图 3)
通过接入 110V 电源把 4 个检测开关串联控制辅助继电器 KA1,辅助继电器常开触点与压力机急停串联控制压力机急停继电器 KA12
图 3 控制电路图 考虑到压力机动