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氮氧化物超低排放之氨枪优化

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氮氧化物超低排放之氨枪优化随着国家对环保管控力度的增加,围绕降低 NOX 控制不断进行尝试,配合 SNCR 技改及其它技术改造,实现400mg,300mg,225mg,150mg,100mg,50mg 以下控制,在低 NOX 控制方面取得一定的效果。氨枪位置改造主要思路是将氨水喷枪移至 C5 旋风筒下部或锥体处,氨气与 NOX 反应时间更加充分,同时在旋风筒内部物料受旋风分离作用,贴壁下行进入下料溜管,气流旋转分离物料后中心部位物料浓度低,氨水喷在此处利于氨氮还原反应。加长氨水喷枪,伸入旋风筒体内部,氨雾与气流混合充分,保证还原反应充分发挥。并设法提高喷枪的雾化效果。具体如下:1、选择适宜反应温度场、合适的接触时间、尽量低的含尘浓度改变脱硝喷枪的安装位置,分两步实施:第一步在 C5 旋风筒锥部开设一个喷孔,位置在预热器 5 层以上 1.5m 处,锥体截面直径约 5m处,把 C5 出口上升烟道的喷枪挪到该处,分解炉处留两杆喷枪。第二步是在前面试用效果良好,证明改动方向正确的情况下,再在 C5 旋风筒直筒部位(5 层平台以上 2.5m 处,截面直径 7.2m)开设喷孔安装喷枪,同时停用分解炉喷枪,4 杆枪分别位于两侧旋风筒。2、氨水喷枪改造。把原来的 60cm 长的喷枪加长至 2m,深化内壁约1.6m 左右,同时把喷枪喷头由 V 型扇状喷雾改为单孔 90°喷射角,将原来的 8 杆枪改为 4 杆,提高喷射穿透力。3、增加专用储气罐,稳定脱硝系统用气。由制造分厂在预热器 4 层氨水分配柜,空气接入口前加装了一个2m3 的气罐,保证压缩空气稳定,并把压力由 0.4MPA 提高到 0.5MPA,增强氨水流量稳定,提高雾化效果。在做好以上控制经验基础上,其它主要调整措施有:(1)、从窑头火焰上开始入手,在满足煅烧的情况下通过调整燃烧器截面积,适当将火焰拉长,将火焰的热度峰值降低,来减少窑内NOX 生成。(2)、对运转工况稳定控制,减小系统波动,日常 C5 下料管温度控制在 860±5℃。针对运转过程当中操作参数调整,头煤使用量波动超过 0.3t/h、生料喂料量超过 5t/h,506 风机拉风超过 10rpm 以上,须向相关管理人员进行汇报,以此来约束统一操作思想。(3)加强现场管理,每班两次结皮清理,同时白班由分厂管理人员带队进行开展预热系统的检查,保持系统通风效果,稳定脱氮反应区,提高脱氮效率。(4)优化预热器的用风管理,提高三次风挡板开度到 100cm,减小窑内通风量。(5)窑头用煤适当下调,降低烧成带热力强度,减...

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