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is系列单级单吸离心泵介绍与原理

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IS 系列单级单吸离心泵介绍与原理摘 要:IS 系列单级单吸离心泵,由于设计原因,离心泵所用的滚动轴承用机油润滑,动密封泄漏十分严重,威胁设备的安全稳定运行,笔者在几年的工作中,对轴承箱密封进行多次的小改小革都取得了一定的效果。但泄漏问题没有彻底解决,后经过实践改机油润滑为润滑脂润滑,效果良好。 关键词:离心泵;润滑;密封;振动 离心泵滚动轴承的润滑主要是减小磨擦功耗,降低磨损率,同时还起到冷却、防尘、防锈以及吸振等作用。搞好设备润滑是保证设备正常运转。减少设备磨损,防止设备事故,降低动力消耗,延长修理周期和使用寿命的有效措施。 我厂焙烧炉循环水系统所使用的离心泵为单级单吸泵,各种技术参数如下: 型号为 IS150-125-250,流量 200m3/h,扬 程 20m,轴功率 18.5kw,转速 1450r/min。 这类型号的水泵滚动轴承润滑是由 30#(冬)或 40#(夏)机械润滑油润滑。由于设计原因动密封泄漏非常严重,不但造成机油大量浪费,轴承烧坏,而且污染环境,不利于设备的安全运行及文明生产。在几年的工作中,为了解决这一问题,多次进 行小改小革。1、润滑方式改造的历程 1.1 毛毡密封改为单层骨架油封 原轴承箱密封是用毛毡密封,示意如图 2。泄漏非常严重,每台泵耗油量约为 300kg/a,造成大量机油浪费,地面上油污厚厚一层。经过改造后,设备运转正常,振动位移为 0.04mm 左右,轴承外测温度为 50℃左右,每台泵年消耗机油仅需 50kg 左右。保持了泵房清洁卫生,杜绝了由于缺油造成轴承、轴损坏事故的发生,使设备运行完好。 1.2 单层骨架油封改为双层骨架油封 为了使泄漏量更加减少,根据轴承箱端盖的结构情况,又提出了改造方案,把轴承箱端盖内孔加工为Φ65mm 通孔。将单层骨架油封改为双层骨架油封,试运行表明,这种方法对防止漏油在短期内是非常有效的。但连续运行 6 个月以后,由于骨架油封磨损又会增大泄漏量。 2、骨架油封的缺陷 将毛毡油封改为骨架油封,使用了 4a,虽然效果较好,但是也有明显的缺陷。 在实际工作中,因为骨架油封寿命较短,需要常常更换,在更换骨架油封时,需要将设备全部解体,一方面增加工人劳动强度,另一方面在设备解体检修过程中,有时会造成叶轮、轴承等零件的损坏,不符合设备经济管理要求,但假如不换油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影响轴承寿命。总之,实践证明:骨架油封没有彻底解决这种结构的轴承箱漏油问题。 3、润滑脂代替润...

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