常减压装置的腐蚀与防护中石化齐鲁分公司胡洋低温部位的腐蚀常减压装置的防腐某炼油厂三蒸馏常顶板式干空冷泄漏新装置开工18天后常顶石脑油板式干空冷器E-1022A-G炭钢回弯管出现穿孔,检查所有八台空冷回弯管严重减薄
空冷器板束材料为钛材,管箱和回弯管为碳钢材质
操作温度:120-140℃操作压力:0
16Mpa装置运行情况:装置开工后未及时投用电脱盐(蒸馏正常后6天后投用电脱盐,两天后注破乳剂)
注水量不足(4天后注水3%(原油加工量),泄漏后5天注水5%(正常注水量)
腐蚀分析:HCL+H2S+H2O环境注水不足,初凝区后移,没有中和的酸性水对材料腐蚀
钛板壳与炭钢管箱之间用螺栓连接,两不同电位金属没有绝缘,形成电化学腐蚀环境;现场测定电阻:炭钢-16Mn1
795Ω炭钢-钛2
585Ω16Mn-钛4
27Ω模拟溶液腐蚀电位:测试时间(min)2715E碳钢,(V,SCE)-0
49E16Mn(V,SCE)-0
59E钛(V,SCE)0
02电偶腐蚀阳极溶解速率•考虑整个碳钢管(约Φ150*500)全部均匀腐蚀的情况,推算的值为1
287mm/a•真正腐蚀的时候,仍然是比较局部优先,按1/50面积优先,(即47cm2腐蚀面积,约7cm*7cm见方),局部腐蚀速度达64
35mm/a,1个月腐蚀减薄5
该管道1个多月便发生漏穿是必然的结果
电偶腐蚀机理:本腐蚀穿孔的原因主要来自下面三个方面:1、介质中存在氧化性物质,氧气和氢离子,构成吸氧和析氢腐蚀(这是根本原因):阳极反应:Fe-2e→Fe2+阴极反应:O2+2H2O+4e→4OH-2H++2e→H22、钛与碳钢构成电偶(推动力增加50多倍),固相侧电阻太小(电子通道),同时构成大阴极/小阳极不利面积比(腐蚀速度增加与Ac/Aa比值成正比,这是过快加