脱硫效率及存在的问题分析1、两台炉的主要参数:名称负荷脱硫效率入口硫出口硫烟气量供浆量PH#1炉276MW97
5%1103mg/Nm327mg/Nm3761Km3/h5m3/h5
26#2炉276MW91
5%1123mg/Nm395mg/Nm31003Km3/h6m3/h5
50从以上数据看出,目前#2炉脱硫效率较#1炉严重偏低,运行的浆液循环泵均BC泵
2、脱硫效率分析综合#1、#2炉进行比较,影响脱硫效率的因素为:入口含量量,浆液成分,浆液的PH和密度,工况及设备状态
1)经询问值长,最近入口含硫量在数据中已有体现,无明显偏差,可以排除此方面的影响
2)浆液成分:由于#1、2炉主机控制的不一样,特别是飞灰和投油时产生的油膜对我脱硫浆液产生较大的影响,,而且会直接包裹石灰石和亚硫酸盐晶体表面,阻止反应,降低石膏浆液品质,堵塞吸收塔内部的喷嘴
今天上午检查发现,#2吸收塔溢流口(溢流管顶部的小孔引出的PVC管)出来的浆液有大量的黑色泡沫,可能是形成油膜
#1吸收塔则相对较少,可能由此影响了CaCO3和SO2之间的反应,需检查化验
3)浆液的PH和密度,吸收塔浆液的PH最近控制在5
6之间,#2吸收塔的PH由于脱硫效率底PH控制稍高,但没有达到抑制石灰石溶解的值,密度目前控制较低,因浆液内的氯离子高,加大废水的额投入量,增加了石膏脱水时间,在停运脱水系统时吸收塔密度基本在1115左右,就化验结果看最近一次的石膏中含CaCO3为1
82%(3月9号数据,建议每天都要化验此数据),超过1
5%,可能浪费石灰石,使浆液中的CaCO3含量减少,抑制了反应
4)工况及设备状态,目前#2炉已经取消了增压风机,#2炉烟气温度为113℃,#1炉烟气温度器103℃,因石灰石与SO2是一个放热反应,温度越高对反应有抑制作用,但此项的影响较弱
预想可能造成脱硫效率低的原因为#2炉浆液循