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脱硫效率及氯离子高分析VIP免费

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脱硫效率及存在的问题分析1、两台炉的主要参数:名称负荷脱硫效率入口硫出口硫烟气量供浆量PH#1炉276MW97.5%1103mg/Nm327mg/Nm3761Km3/h5m3/h5.26#2炉276MW91.5%1123mg/Nm395mg/Nm31003Km3/h6m3/h5.50从以上数据看出,目前#2炉脱硫效率较#1炉严重偏低,运行的浆液循环泵均BC泵。2、脱硫效率分析综合#1、#2炉进行比较,影响脱硫效率的因素为:入口含量量,浆液成分,浆液的PH和密度,工况及设备状态。1)经询问值长,最近入口含硫量在数据中已有体现,无明显偏差,可以排除此方面的影响。2)浆液成分:由于#1、2炉主机控制的不一样,特别是飞灰和投油时产生的油膜对我脱硫浆液产生较大的影响,,而且会直接包裹石灰石和亚硫酸盐晶体表面,阻止反应,降低石膏浆液品质,堵塞吸收塔内部的喷嘴。今天上午检查发现,#2吸收塔溢流口(溢流管顶部的小孔引出的PVC管)出来的浆液有大量的黑色泡沫,可能是形成油膜。#1吸收塔则相对较少,可能由此影响了CaCO3和SO2之间的反应,需检查化验。3)浆液的PH和密度,吸收塔浆液的PH最近控制在5.1至5.6之间,#2吸收塔的PH由于脱硫效率底PH控制稍高,但没有达到抑制石灰石溶解的值,密度目前控制较低,因浆液内的氯离子高,加大废水的额投入量,增加了石膏脱水时间,在停运脱水系统时吸收塔密度基本在1115左右,就化验结果看最近一次的石膏中含CaCO3为1.82%(3月9号数据,建议每天都要化验此数据),超过1.5%,可能浪费石灰石,使浆液中的CaCO3含量减少,抑制了反应。4)工况及设备状态,目前#2炉已经取消了增压风机,#2炉烟气温度为113℃,#1炉烟气温度器103℃,因石灰石与SO2是一个放热反应,温度越高对反应有抑制作用,但此项的影响较弱。预想可能造成脱硫效率低的原因为#2炉浆液循环泵的喷淋效果不好,不能形成适当的面积的水雾或由于其他原因造成喷淋的浆液减少,循环的时间增加进而液气比下降,使浆液和烟气不能完全接触,造成带硫烟气逃逸。今天进行了将#2炉B浆液循环泵切换为A浆液循环泵的试验,负荷为280MW时切换为A泵后的脱硫效率在90至92%之间,由于A浆液循环泵的排放阀内漏,切换回B循环泵,安排排放阀更换,明天再进行一次试验,可初步判断出循环泵的喷淋效果。另氧化空气量也会对脱硫效率有影响,鼓入足够的氧化空气量使亚硫酸氢根氧化为硫酸根,反之如氧化空气量不足,亚硫酸氢根氧化迟缓,会阻碍SO2的吸收造成脱硫效率偏低,目前#1炉氧化风量为6050m3/h,#2炉氧化风量为5860m3/h,相差不大,但是氧化风机的出口压力差别较大,目前#1、#2吸收塔液位均为6.3米时,#1炉氧化风机出口压力为61.6Kpa,氧化风机电流为20.25A,#2炉氧化风机出口压力为69.8KPa,氧化风机电流为22.15A。需检查,汇报许工通知热控明天将两台氧化风机的压力表互换。3、钙硫比(摩尔比),从#1机3月13号启机开始,#1、#2炉使用的石灰石为963.9T,脱除的SO2为311.72T(DCS上#1炉为75.32T,#2炉的为236.4,#1、#2炉偏差太大,脱除量应差不多,#1炉的偏小需检查修正)。这段时间的石灰石平均含钙量为49.5%,换算成CaCO3为含量88。39%,即CaCO3含量为963.9*88.39%=852.02T。钙硫比(摩尔比)=(852.02/100)/(311.72/64)=1.74.如果按#2炉脱除的SO2计算共脱除236.4*2=478.6T钙硫比(摩尔比)=(852.02/100)/(478.6/64)=1.14.而合理值为1.05至1.1之间,从钙硫比可以看出我们的石灰石消耗过多,其中可能有没有和浆液充分反应的原因,间接的说明了浆液循环泵的效果(可能A、B、C循环泵的效果都受影响)4、氯离子:最近实验数据的氯离子为#1吸收塔:25518,#2吸收塔:27049。氯离子的来源主要影响有三个方面:煤种影响,工艺水影响,石灰石影响,外排量。排出的主要途径为外排废水。分析:工艺水和石灰石影响应可以排除,工艺水中氯离子含量应不超过100ppm。从2月20号#1调停后#2吸收塔氯离子迅速上升,采取加大外排废水后下降为20000左右,3月12号#1炉启动后两台吸收塔浆氯离子又开始上升,从整个过程来看,推断可能使得氯离子上升的因素为煤种影响和工况影响,假设如果电厂是在#1炉调停那段时间换的煤种,可能在短时间内使得氯离子就迅速上升,而我们加大排放量后氯离子开始回落...

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