事故案例汇编鲁南化肥厂:一、洗涤塔1#爆炸1、时间:93年4月30日12:172、事故经过:4月30日,气化炉开车投料后,发现氧气入炉三十秒后炉温仍有回升趋势,(备注:按开车氧量和煤浆量投料后炉温应基本稳定)值班长指令现场操作人员对气化炉进料系统进行全面检查确认,发现703工段一楼地面煤浆导林管有煤浆泄漏,随时对703框架煤浆入炉管线进行全面检查,发现九楼煤浆进料管线上的两自动截断阀间的导淋阀严重不到位
现场操作工请示中控许可后关闭该阀,阀门关闭后,煤浆全部入炉,产生大量煤气与原没有反应完的氧气混合达到爆炸极限,10秒后在洗涤塔发生爆炸,当中控人员听到爆炸后,值班长立即采取紧急停车
停车后打开洗涤塔人孔检查,发现洗涤塔内件全部炸坏,碳洗塔地脚螺栓拔长20mm
3、事故损失:直接损失约20万元,造成1#系统停车二个月不能开车
4、事故类别:重大爆炸事故
5、事故原因:5
1煤浆管线冲洗倒淋阀在执行停车冲洗后关闭不到位;5
2发现问题后因操作经验不足未能及时采取停车措施;5
3开车操作票及确认单执行不认真
6、事故教训和防范措施:6
1开车最终关键阀门确认单经值班长在投料前最终确认无误后,方可进行投料操作;6
2取消两煤浆自动切断阀间的导淋阀;6
3进一步完善开车、停车操作票及确认单;6
4进一步提高操作人员的业务素质,增强操作人员的判断能力,对出现的对出现的情况做出正确的判断及处理;6
5正常生产或开车期间遇到煤浆外漏,应立即手动停车
二、氧气调节阀误操作造成事故停车1、时间:93年8月12日23:14;2、事故经过:93年8月12日中班,当班班长出于培养中控主操的目的,指令主操与副操交换操作,操作工在进行正常的炉温调节,动作氧气调节阀时,试图将原调节阀的开度由7
010%调到6
950%,用计算机进行数据输入时,把6
950的第一位数的按键动作没有到位,而输入成了0