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玻璃熔化窑炉节能技术改造项目可行性研究报告

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玻璃熔化窑炉节能技术改造项目可行性讨论报告第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称:玻璃熔化窑炉节能技术改造项目 1.1.2 建设单位:某县恒生玻璃制品有限公司1.1.3 法人代表: 男 1971 年 8 月生,助理工程师职称,1988 年高中毕业后一直在某县制砖厂工作,1991 年任某县制砖厂聂家分厂厂长。从 2000 年开始从事玻璃制品企业生产与管理。2025~2025 年任某县恒生玻璃制品有限公司总经理助理。2025 年任某县恒生玻璃制品有限公司副总经理,2025 年至今任公司总经理。1.1.4 建设规模和主要建设内容本项目对 10 条落后窑炉生产线进行改造,将生产玻璃制品用煤直接作燃料加热的半煤气双炫窑和池炉改造成全煤气蓄热室马蹄焰池窑,使用清洁能源煤气为燃料,同时建设煤气发生炉,新增设备 34套。项目技改方案是,对窑炉结构改进、燃烧系统改进,建设 3 座节能型玻璃熔化窑炉——全煤气蓄热室马蹄焰池窑,配套建设煤气发生炉 3 座。全煤气蓄热室马蹄焰池窑为国内最先进熔制技术,玻璃液熔制合格率 99%、节能型结构,能耗低、环保型,同等规格窑炉燃烧系统设计更先进、造价低、日常维护方便及冷检修热检修费用低、综合性能与造价的性价比高。项目实施后,同等的窑炉玻璃制品产品产量不变,可以显著减低能耗。年生产时间以 300 天计,年总产量达 82000 吨,其中:节能玻璃灯管 21000 吨,玻璃灯饰 21000 吨,玻璃制品 40000 吨。新老工艺比较,改造后达产窑炉年节约燃料折合标准煤 34526 吨(合原煤47388 吨);增加用电 63.675 万度,折标准煤 223 吨;项目技改后年总共节约燃料折合标准煤 34303 吨,每年可以减少排放烟尘 2058.2 吨,减少二氧化硫 384.2 吨,减少一氧化碳 46.7 吨,减量减少碳氢化合物(CnHm) 15.4 吨,减少氮氧化物 311.5 吨,减少产生煤渣 10290.8 吨。1.1.5 总投资和资金筹措估算总投资 2300.0 万元,其中:固定资产投资 2251 万元,铺底流动资金 49 万元(取整至万元)。固定资产投资 2251 万元,其中:工程费用 1848 万元,其他费用205 万元,基本预备费 103 万元,建设期贷款利息 95.0 万元。资金来源为:申请银行贷款 800 万元,企业自筹 1500 万元。1.1.6 建设期限:2 年(2025 年 7 月-2025 年 6 月)1.1.7 项目主要效益预测项目建设后,生产期年平均节能效益 2590 万元,年平均净利润2276 万元。总投资收益率 100.2%,资本金...

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