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进口螺杆压缩机齿轮箱bgb—1101国产化改进

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进口螺杆压缩机齿轮箱 BGB—1101 国产化改进进口螺杆压缩机齿轮箱 BGB—1101 国产化改进 【摘 要】基于压缩机齿轮箱运行与噪声和振动异常检测,对箱体检测及齿轮箱齿轮强度校核,作为技术改造可行性分析的内容之一。国产化扩替代试验结果表明,齿轮箱重新改造设计中,一是改进齿轮箱箱体制造工艺,二是对齿轮箱齿轮安装形式进行调整,从而实现增速箱的改造目标。 【关键词】螺杆压缩机;齿轮箱;国产化;改进 1.压缩机齿轮箱异常状况 中国石化上海石油化工股份有限公司上海石化烯烃事业部所使用的 BGB-1101 齿轮箱,2025 年从英国某公司引进,该进口产品是压缩机上的核心部件,其结构特点为单级齿轮传动、焊接式箱体和转速高。 在 2025-2025 年使用中,该压缩机齿轮箱并未发现异常状况,然而在 2025 年日常维护检测过程中,发现齿轮箱振动有快速上升趋势,箱体 4 轴承部位各方向振动速度均超过 4mm/s,最大处振动振速>9.46mm/s。齿轮箱运行噪音超标>95dB 的非正常工作状况。 随后经停车开箱检测发现,齿轮副齿宽方向接触偏载,接触区仅为齿宽方向的 50%,啮合间隙在齿宽方面分别为 0.29、0.31 和0.32mm,靠近偏载方向齿轮啮合线有点蚀现象产生;对箱体检测,齿轮箱高速级与低速级轴承孔中心线之间交叉度约为 0.12mm,平行度约为 0.08mm;齿轮箱轴承采纳厚度 10mm 的薄壁轴瓦,齿轮轴与轴瓦接触面有磨损,仅为正常接触面积 20%。在测量小齿轮推力面及轴瓦推力面数值比较后发现,小齿轮轴 A 处的轴向止推间隙为0.60mm,此处推力轴承间隙超差。 2.相关技术数据分析 经检测后对各种数据进行分析:齿轮箱箱体为焊接箱体。在制造加工过程中,箱体的时效工艺及时间不足,带来在后期使用中箱体出现应力释放,箱体变形。箱体高速级与低速级轴承孔中心线平行度及交叉度数值超差,引起轴瓦变形,带来齿轮啮合出现偏载及轴颈啮合出现磨损,最终产生振动及噪音异常;箱体变形致使齿轮轴颈与轴瓦啮合不正确,致使小齿轮止推盘轴向磨损,齿轮轴向推力间隙超差,超出正常使用范围。通过以上分析,需要对齿轮箱进行总体设计改造,才可解决齿轮箱整体运转的问题。 3.相关讨论与设计 3.1 齿轮副齿计算 3.1.2 齿轮弯曲强度核算 3.2 齿轮装配形式 3.3 齿轮箱国产化设计改造 二是结合现场安装空间,在位置允许的情况下确定齿轮箱中心距不变,重新加工箱体,改进了齿轮箱箱体制造工艺,设计改变使用 15mm 厚度的轴瓦,并对...

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