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工业锅炉垢下腐蚀缺陷成因分析

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工业锅炉垢下腐蚀缺陷成因分析工作压力为 1.25Mpa,额定蒸发量为 2t/h,固定炉排,燃料为Ⅱ类无烟煤。该锅炉补给水是使用地表水,水源由于受污染长期呈弱酸性,该锅炉水处理形式采纳锅内加药,药剂为烧碱、纯碱,加药方式粗犷,司炉工常一次性把整袋烧碱投入给水池;该锅炉投用时尚未配备水处理化验人员,锅炉运行时未监测锅炉给水、锅水水质;该锅炉因生产紧张常超负荷运行,仅间或在低负荷时排污;季节性生产,停用阶段没有实行任何保护措施,每年开工前会以人工机械方式清理垢渣。投入运行 15 年,常发生炉管穿孔泄漏事故。1 宏观检查打开锅炉所有人手孔,对锅炉内部进行了全面检查,锅炉内部水垢1mm,边角后管板管束区及锅筒底部积存较多难以清除的坚硬老垢;清除垢渣后发现锅筒前下侧、后管板中下侧发现大面积垢下溃疡型腐蚀坑,深约 2mm-5mm;烟管、壁管均发现大面积垢下溃疡型腐蚀坑,深 1mm-3mm,部分已穿孔泄漏;腐蚀部位有坚硬的黑褐色腐蚀产物。整体腐蚀情况明显是向火侧、温度高的高热负荷区域腐蚀较明显:锅筒底部前方受幅射加热区腐蚀明显;水冷壁管明显是向火侧腐蚀更严重;高温区进口段烟管腐蚀明显比低温区更深;未受热的下降管、集箱未发现明显腐蚀,前管板腐蚀也不明显,经壁厚检测,仅稍有减薄,未发现较大减薄。2 检测项目结果2.1 检查该锅炉锅检部门抽查的历年水质检测报告:给水 PH 值 5.7~6.3;硬度为 1.8~2.6mmol/L;浊度 1.0~1.3(FTU);锅水:pH 值 8~12.5;碱度 0.28~28mmol/L;结果显示给水长期呈弱酸性,硬度较高;锅水 pH 值,碱度波动较大,但大多偏高,这与其粗犷的加药方式有关。2.2 对腐蚀产物进行分析:腐蚀产物主要是铁氧化物。2.3 管样化学成分分析:炉管管样主要成分均正常,符合20,GB3087-2024 的标准。(表 1)2.4 对割取的腐蚀部位炉管管样进行了显微分析,发现其金相组织为索氏体+珠光体,具有带状趋向,晶粒度 8~9 级,从组织和夹杂物分布认为是正常的。根据调查获得水样分析、垢样分析、锅炉加药方式、锅炉内表面的腐蚀状况和腐蚀产物分析结果,排除材质引起缺陷,初步推断该锅炉的腐蚀是以沉积物下浓缩碱腐蚀为主,而且还存在铁垢引起的电化学腐蚀和氧腐蚀。由于使用管理不善,未配备水处理人员,未作日常水质化验及记录,未根据水质化验结果指导加药,在锅检部门抽样发现水质异常提出:应往给水箱中加入适量防垢药剂,以提高给水 pH 值及锅水酚酞碱度、全碱度...

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