火电厂脱硫二级串联塔循环浆液泵运转节能讨论以潍坊电厂 670 MW 火电机组石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统改造完成的串联吸收塔为讨论对象
在保证 SO2 达标排放和设计脱硫效率的前提下,对 4 种运转方式的浆液循环泵能耗进行比对
得出不同循环泵运转方式下的用电和节能情况,以及不同入口 SO2 浓度下区间最佳系统运转控制方式,以实现 FGD 的经济性运转
1 概述潍坊电厂采纳石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统(FGD),于 2025 年建脱硫吸收塔,后经增容改造和提效改造,目前为 2 台串联吸收塔,设置 8 台脱硫浆液循环泵,脱硫效率达 99
11%以上,出口 SO2 满足超低排放要求(35mg/m3),目前系统运转稳定
脱硫浆液循环泵是 FGD 的核心设备之一,直接影响串联塔的脱硫效率,因其电耗占脱硫系统总电耗 50%左右,成为系统节能降耗优化的主要因素
二级塔运转初期主要是以达标排放为主,待串联吸收塔运转平稳后,可在保证机组安全稳定运转和环保达标排放的前提下,根据脱硫系统入口 SO2 浓度高低分为不同阶段,通过微调吸收塔密度、pH、排浆等运转参数,对脱硫串塔浆液循环泵运转方式的有效控制,达到节能降耗的目的
以潍坊电厂 3#机组(670MW)串联吸收塔为讨论对象,分别在不同入口 SO2 浓度下,保证吸收塔运转 pH、密度等参数的相对稳定,对浆液循环泵运转方式优化控制,同时,保证脱硫系统出口满足超低排放要 求
特 别 研 究 对 比 了“3+2” 与“2+3”“4+2” 与“3+3”运转方式下的节能情况
在脱硫系统入口 SO2 浓度渐渐升高,依次最佳的浆液循环泵运转方式为“2+1”“2+2”“2+3”“3+3”“4+3”“5+3”,初步实现了 FGD烟气达标排放和经济运转,且具备一定的节能效果
2 串联吸收塔浆液循环泵潍坊电厂 3#机组脱硫系统于 2025 年投入运转,随着《火电厂