、项目基本情况成果登记号:项目名称主要完成人主要完成单位(盖章)联系人联系方式主要完成协作单位(盖章)申报单位申报日期申报单位意见申报单位技术主管领导:申报单位(盖章)年月日研究起止时间成果应用时间及地点项目来源□公司科技进步项目□专利技术□合理化建议□公司课题□其它二、项目简介1、项目概况三炼钢供CSP低碳钢种主要为SPHC、SPHCZ,均属于铝镇静钢,年产在180万吨左右
原来的低碳钢脱氧合金化工艺如下:1、使用铝块进行脱氧、使用中碳锰铁进行合金化
2、具体加入方法在出钢前加入铝块,出钢1/3后加入中碳锰铁合金化
近年来随着炼钢成本压力的增加,以及合金降成本的要求,现对低碳钢脱氧合金化工艺进行了优化
随着转炉底吹快换技术的使用,使转炉底吹系统在整个炉役期都处于良好的状态,转炉底吹搅拌效果有了稳定的保证
转炉冶炼低碳钢时保证了脱碳效果的快速、稳定
冶炼低碳钢钢水碳控制能力有了较大的提高,杜绝了钢水碳脱不下去、搅拌效果差导致的钢水碳含量成分不均匀等现象的出现,为使用碳粉代替部分铝进行预脱氧工艺以及使用高碳锰铁代替中碳锰铁进行很进化合金化工艺的推行,提供了基础保障
措施如下:1、出钢前期使用碳粉进行预脱氧,降低铝制品的消耗
2、使用低价的高碳锰铁代替中碳锰铁进行合金化,高碳锰铁在出钢前期首先加入,随后加入碳粉,利用钢水中的氧脱除高碳锰铁中的碳,减少低碳钢增碳
3、以铝粒代替铝块进行脱氧,便宜对铝制品加入量进行控制
在出钢后期加入铝粒进行深脱氧并对锰进行还原
由于铝制品脱氧剂用量降低
钢水中氧化铝夹杂减少,增加钢水洁净度
实施后锰合金消耗吨钢降低元
铝制品消耗吨钢降低元
2、详细科学技术内容1、原正常脱氧工艺在转炉冶炼低碳钢脱氧合金化工艺未优化之前,原来的低碳钢脱氧合金化工艺使用1160+铝锭进行脱氧
铝锭均为20公斤一块,由于没有相应的加入设备,所以铝锭在出钢前由人工加入,